“三人行,必有我师焉”。今天要给大家分享的是重庆钢铁的一名一线管理者:物流运输部港口作业区作业长周纪军的成长故事。他带领作业区党员骨干,多次荣获该公司、物流运输部优秀党员荣誉称号,带领作业区创下了单班卸载7.1万吨的最高历史纪录,他管理的料场工序转运站机头运行故障降低了70%。他是怎么做到的呢?一组关键词告诉你:身先垂范、能力在线、质量严格管理。
身先垂范:
“谈到作业区的管理,榜样的力量是无穷的。作为一个基层管理者,更要身先垂范。”周纪军说道。A8转运站皮带机撒落料问题,给班组员工造成了不少困惑。周纪军找到班组大班长、共产党员刘敬忠,了解到因保产,皮带机没有充分停机时间来恢复功能,料线积料越来越严重,仅凭班组的人手无法完成撒落料的清理。
为此,周纪军带头身先垂范,带领作业区全体员工,在两个工作日内便完成了A8转运站A102/202两条料线近300米长的积料清理,同时恢复了防撒落料装置的功能,有效预防了积料产生。“作业区自人事效率提升以来,人员逐渐减少,管理工作也越来越细,对作业区的双基管理要求也越来越高,如果我不身先垂范,这些工作就很难管好。”周纪军分享到。
在他的带领下,港口作业区通过防跑偏装置技术攻关、制定环境双基管理制度等举措,解决了料场堵料、撒落料和环境定置管理问题,完成了料场A512、A309、L100R三条标准产线的打造。
能力在线:
能发现别人发现不了的问题,并有能力解决,也是管理作业区的必备能力之一。
在和点检员张宗坤一起巡检A10转运站时,周纪军发现机头电机减速箱漏油与机箱震颤。拆开机箱后,他发现高速轴承内圈弹子和密封垫圈均有不同程度的损坏。这样的漏油和震颤极为细微,一般情况下很难发现。
周纪军发现上述问题后,结合学到的汽车发动机传动原理,提出调整电机高速轴与减速机低速轴轴向位置和径向位置的方法,解决了电机头电机减速箱漏油与机箱震颤。
此前从未有人对电机进行过精密调整,这成了一项技术难活。为彻底解决问题,他发动检修员工先清除掉机械油污,精准调整出了电机、减速机纵横方位,找出影响电机正常运行的根本原因,最终解决了该问题。
能力在线,周纪军有着许多故事。一次,A料场机头L101料线雾炮仅有嗡嗡翁的响声,无控尘水雾喷出,现场员工多次勘察,均找不到解决问题的原因。周纪军闻讯赶到现场,凭借经验,判断是电源控制器故障。为印证判断,随即,他带领员工拆开了设备机壳和电源箱,发现一个控制器元器件触点有霉变,因金属端子与控制器脱裂,电流未形成回路,找到了问题的根本。他提出解决方案,实施后,L101料线雾炮设备恢复了功能。
在他高专业能力的管理下,该公司料场工序转运站机头运行故障降低了70%。
质量严格管理:
B1大棚是重庆钢铁存放和转运原料的重要场地,要管理20余种高炉炉料的堆码和抓取,狠抓混料,成为了他严格管理的抓手。为管好大棚原料质量,他制定了一套严格的标准:班组需按照3米堆间距,以鳞状堆料和阶梯取料的方式,杜绝混料的质量事故。
有一天,员工正在5号堆取料机堆码,他在现场巡视时发现,机头落料的位置与旁边炼钢溶剂的距离即将超过他制定的安全距离,他立刻叫停了作业。通过问询,他了解到堆料旁边的溶剂有松塌现象,未来得及收堆,占据了堆存空间。员工存在侥幸心理,想待作业完现在的堆料,再收溶剂堆。
“如果没有足够的质量安全底线,混了料,到时无法分离两个品种,对炼铁生产质量将有巨大的影响,你可决不能这样干!”在周纪军的协调下,班组重新调整了作业计划,留足了堆间距空间,杜绝了这次混料事故。
在他的管理下,港口作业区未发生混料事故,为重庆钢铁炼铁工序提供了保障。(朱军、李超群)