宝武集团中南股份轧材厂棒一生产作业区准备班坚持算账经营,深入践行“每一分钱都要较真、每一分钟都不耽搁、每一个人都有担当”,全员深挖降本潜能,在修旧利废上下足功夫,做到物尽其用、变废为宝。截至11月份,共实现修旧利废76.2万元。
备件变废为宝,报废活套“再上岗”
棒一生产作业区经常鼓励员工要发散思维,将达到报废标准的设备进行精心修复、改良、重装、上线,做到节省备件费用的同时攻克现场难题。近期准备班骨干完成一台报废4号活套器的修复,通过割除滚轮侧板和插销等废弃备件,制作滚轮固定器U型卡板,重新安装辊轮,完成更换气缸等一系列针对性的改善。活套器通过修复测试后,稳定正常使用,解决了插销易脱落、滚轮跑偏、磨损快等问题。采购活套器备件费用2.6万元,花费1300元修复,实现降本2.47万元。
备件能修尽修,废旧轧机“再上线”
作业区自推行“操检维调”变革后,注重培养一岗多能复合型人才,岗位工胜任维检技能,精细点检、维护设备。一台390短应力轧机,在线时间长,在高强度工作磨砺下,故障繁多,达不到轧钢设备功能精度。大家集思广益,对设备进行修复消缺:一是更换压下机构连接杆离合器以及涡轮箱所有轴承、轧机4条立柱及抱死的螺母;二是修复磨损导向套、不平整导轨、为导卫座半圆弧磨损铜块加垫;三是轧机牌坊间隙大、磨损大,处理起来十分艰难,需要一点一点堆焊、一点一点打磨,需要耐心细心加持,并将间隙收缩至0.02mm,同时要更换8根失效阻尼。经过几天的紧张奋战,修复后的轧机运行稳定,节省了备件费用17.43万元。
废料能用尽用,废钢斗“换新颜”
作业区坚持“一切成本皆可降”原则,收集利用各种废角料做修复、做工具。棒一线排废区闲置了2个废钢斗,此废钢斗在长时间使用后,底座支撑脚存在不同程度的损坏,爆焊脱落、变形不稳,导致叉车无法叉起运输废钢斗而被闲置。此时,收集的废角料派上用场,他们利用废弃的长槽钢,按照废钢斗底部的宽,对槽钢进行切割。每个废钢斗焊接4块槽钢,左右各两块槽钢之间的间隔,则是叉车叉臂的进入点,其宽度要大于叉臂的宽度。准备班的班员利用精湛的焊工技艺,将槽钢穏稳地焊接在底座上,完成两个废钢斗的修复,节约备件费用约1.78万元。(陈娟)