鄂城钢铁公司能源环保部气体车间深入践行“一切成本皆可降”,在深挖潜力、节能增效的实践中,总是以小成本解决大难题。
面对车间下达的降本增效任务,煤防站班长(首席操作)姚汉军凭借丰富的工作经验和敏锐的洞察力,迅速找到突破口。他将目光锁定在煤气设备的维护与优化上,决定从排水器这一关键环节入手。
随即,他带领班组团队成员对煤防管辖内的196台在线运行排水器进行了全面细致的排查清理。其中,有40台排水器因防泄漏装置故障原计划更换。姚汉军心想:“如果能自主解决这个防泄漏装置的问题,那将节省一大笔开支。”
说干就干,姚汉军迅速成立专项攻关小组,对有故障的排水器进行拆卸、观察和分析。经过深入研究,找到故障原因:防泄漏装置内部的浮筒因锈蚀穿孔进水,无法正常浮起,导致无法有效封水封煤气,存在煤气安全隐患。
针对这些问题,攻关小组经过反复实验,成功实施了有效对策,不仅有效延长了使用寿命,还提高了抗磨损和抗压力能力。
未修复前,更换一台排水器的成本为7000余元,40台的总成本高达30万元。经过他们自主修复后,每台排水器的材料成本费仅需大约50元,40台总成本仅2000元,一下子就节省了30万元。
此外,姚汉军和班员们在日常工作中还发现,部分阀门设备由于维护不当,故障频发,导致能源和维修成本大幅增加。为解决这一问题,他带领团队深入研究设备性能,制定了一套精细化的设备维护方案。通过定期巡检和及时保养,阀门故障率大幅下降。(孙丽 姚汉军)