从小处着眼,从细节入手。轧钢厂坚持以精益管理为导向,把“算账经营”的理念贯穿到每一个环节,广大员工用智慧和行动,在修旧利废、自主创新等方面,书写了一个个鲜活的创效故事。
自制吸油管,“吃”净最后一滴油
“每桶油最后总剩下一截吸不上来,看着真心疼。”设备车间厚板液润班组组长闯绍光道出了大家的心声。原来,吸油软管头部太软,无法彻底吸尽桶底油液,每桶油都要白白浪费上百元。
“能不能换个思路?”班组成员黄勇提出用硬管代替软管。说干就干,大家在厂区里找来废弃的不锈钢管,加工改造后配置到各个供油点。换上硬管后,油桶底部再也没留下“余粮”。连送油的师傅都连连称赞:“从没见过吸得这么干净的!”这个小小的改动,每月可降低1.2万元的费用。
修复旧件,让设备“延寿”又“增效”
热卷产线清除鳞箱的切水板,因长期受高压水冲击,损耗快、更换频繁。“一个月换5块,每块成本2100元,这账不算不行!”机械设备点检员叶昌波决定从修旧利废上找突破。
他和同事们把换下来的旧件一一检查,能修的修,能用的继续用。通过设备利旧,经过重新焊接和局部修复,切水板焕发了“第二春”,效果不输新品,成本却降低了75%。一年下来,可降低备件费用9.6万元。
巧修对讲机,通讯顺畅不“掉线”
“行车上的对讲机接二连三出故障,影响沟通又耽误生产。”电仪点检员徐海在例会上提出难题。如果全部换新,8台对讲机又是一笔不小开支。
厚板行车丙班班长陶浪主动请缨,带领维修小组逐一检测,发现多数故障集中在信号接收器和内部电路。他们耐心排查、大部分故障源集中在“信号接收器”和“内部电路”。维修小组针对不同的故障类型制定了维修方案,通过焊接调试,最终,8台对讲机全部“复活”,不仅降低1.2万元采购费用,更保障了车间通讯顺畅、生产高效。(胡锐、范婷婷、李林洪 李庆)




























