夜幕降临下的生产车间,机器轰鸣依旧,中南钢铁炼钢厂维检车间翻班值班人员巡检至2号机输送末端时,发现1号辊减速机轴承骨架油封处正不断渗漏机油,设备运行时还夹杂着若有若无的轻微异响。“不好!油位已低至警戒线下,再拖下去齿轮会干磨报废!”巡检人员深知隐患的严重性,这台减速机是生产关键设备,一旦因润滑失效导致齿轮磨损、整机瘫痪,不仅需要投入数千元更换新设备,还会造成滞坯。巡检人员立即将情况上报翻班班长邱兆福。

“收到!立刻组织抢修,绝不能让小故障拖成大损失!”接到消息的翻班班长邱兆福,瞬间绷紧了神经。他当即启动设备应急抢修机制,快速调配人力。此时,维修一组组长阳仕军刚完成白天的工作任务,准备下班,他得知这一紧急情况后,没有丝毫犹豫,主动请缨:“班长,这活儿交给我们组,减速机维修我熟,保证在生产间隙搞定。”
挂断电话,阳仕军抓起工具包便火速赶往故障现场。一路上,他脑海中已开始推演抢修流程,拆联轴器、换油封、回装紧固、补油……每一个环节都要精准把控。到达现场后,他没有急于动手,而是先与岗位操作人员细致沟通,了解到当前浇次即将结束,恰好有2小时的生产空窗期,他心想必须牢牢抓住。随后,他蹲下身,借着手电的光亮,仔细查看漏油部位,用手触摸轴承温度,辨别异响来源,快速完成作业环境评估,紧接着召集组员召开现场短会,逐一排查联轴器拆卸、高空作业等潜在危险源,敲定“快速拆卸、精准更换、稳妥回装”的技术方案,明确分工、压实责任。

“停机!开始作业!”随着生产浇次结束,设备停机指令刚一下达,一组团队便迅速行动起来。阳仕军手持专用工具,率先发力拆卸联轴器接手,组员们默契配合,递工具、清油污、测间隙,动作行云流水。钳工技师胡昊拆卸旧油封时,则小心翼翼清理密封槽内的油泥杂质,避免残留污物影响新油封密封效果。安装新油封时,阳仕军精准对准轴径,均匀发力将油封嵌入槽内,确保密封严实无渗漏。回装联轴器、紧固减速机螺栓、加注适配型号的润滑油……每一个步骤都严格按照技术标准推进。
当最后一颗螺栓紧固完毕,润滑油顺利加注到位,维修团队终于松了一口气。启动设备试运转,减速机运行平稳,漏油现象彻底消失,异响也不复存在,这场与时间赛跑的抢修战,以胜利告终。
此次抢修,维修团队仅用1.5小时,以更换骨架油封的小额投入,成功避免了减速机报废的巨额损失。他们用行动证明,降本增效不是空洞的口号,而是藏在每一次精准巡检、每一次紧急抢修中,要让“向设备稳定要效益”的目标落地生根、开花结果。(马远聪)




























