“码头库这7台行车,跑起来老是晃,减速器、连接轴经常坏、反复修,发运效率都被拖慢了!”
“现在不趁早想办法,等减速器彻底损坏,换一台就要好几万元,这7台门式行车,没有几十万元维修费根本扛不住。”

在重庆钢铁物运部成品车间码头库,7台门式行车长期被大车运行机构故障缠身,减速器、连接轴年均更换频次居高不下,设备运转不稳、抖动明显,导致减速器、连接轴异常磨损、频繁损坏,严重时甚至造成行车失速停机、无法作业,极大程度影响了产成品发运效率。
“就因为晃动就频繁更换零部件,成本太高、太浪费了,难道就没有简单实用、又能稳固减损的好办法吗?”
面对这一顽疾,彭顺强主动牵头,带领班组成员扎根现场,逐台排查、逐项记录,一遍遍复盘故障过程,反复分析比对运行数据。
“我天天跟这些设备打交道,就不信找不到病根,今天我就来当这个‘设备赤脚医生’!”
凭着一股不服输的钻劲和韧劲,彭顺强终于精准锁定问题症结:立式减速器仅靠单螺母固定,紧固强度不足,运行中极易松动摆动,进而引发核心部件连锁损坏,这正是故障反复频发的根本原因。
找准症结后,他坚持低成本、利旧改造的思路,立足设备原有结构潜心优化,创新性地在减速器吊装孔加装配卸扣与花篮螺丝,搭建起三重锚固加固结构。改造无须大额投入,却从根源上增强了减速器的固定稳定性,让原本“摇摆不定”的关键部件稳稳扎根,设备运行更加平稳可靠。
改造实施后,行车故障显著下降,运行状态焕然一新。经实际验证,该项目累计创效达20.2万元,自设备改造以来,减速器实现零更换,配件损耗大幅降低。彭顺强以小改造破解大难题,用微创新实现大效益,充分展现了一线骨干立足岗位、攻坚克难、降本增效的责任与担当。(袁太勇 蒋维霞 张婷婷 彭顺强)




























