宝武集团中南股份炼铁厂紧紧围绕“活下去 好起来”战略要求,以“赤铁英雄”活动为载体,围绕降本增效、效率提升等开展“金点子”评选,引导广大员工立足岗位创新创效,取得明显成效,目前已评审31项“金点子”,促进了关键能耗指标实现达标。
高炉车间煤头资源再利用,年化效益67万元
针对六煤线在喷吹煤使用过程中,筛分作业会产生一定量的煤头(其中包含部分喷煤磨煤机的石子煤)。这些煤头平均含碳量高达66.38%,具备回收利用价值。高炉车间宋谢敏团队决定对这些煤头进行资源化再利用,他们通过煤场的天车抓斗进行吊运,按照每班2斗的比例(大约5吨)将这些煤头按固定配比少量均匀酒入喷吹煤中,实现有效配加。此举有效促使了煤头的回收利用,杜绝了低价外卖,同时盘活了六煤线原煤堆放货位,年化效益可达67万元。
原烧车间创新改造提效率,年省电费24万元
原烧车间陈伟贤与他的团队对3号受料槽供料效率低的问题提出了改进建议。针对开启一个非定量圆盘供料输送流量仅300t/h、频出现皮带压死堵料漏料、受料斗悬空不下料的现象,为提升输送效率,他们集思广益,通过改进挡板与皮带间间距、对皮带格网进行改造,有效减少格网堵料问题;对受料斗加装振动器,通过设置程序自动间隔启停,有效解决受料斗粘料、悬空不下料问题。改善举措实施后,皮带输送效率提升1倍,输送流量提高后输送时间可降低,一年能降低用电消耗24万元。
焦炉节水行动见成效,年化降本47万元
6-7#焦炉目前生产水用量大约在2500-2800立方米/天,在气温高时,生产水使用量最高达到3300立方米/天。生产水使用量变大直接引起新水成本升高。为降低生产水使用量,在化产中心经理的带领下,成立攻关团队,实施节水行动。他们通过制冷水池采取串级使用等措施,新焦水耗明显降低,9月初至今消耗平均在1950立方米/天,日节约用水量约600立方米,每月可节约新水成本3.92万元,年化降本47万元。(邓娟)