做好“设备全生命周期管理”,破解极致成本控制难题是产线装备维护的典型做法和经验。6月15日,河钢集团深入张宣科技球团公司供料作业区,设备维护人员给出一个设备“稳功能,保生产、降成本、创效益”新思路。
皮带缓冲床是缓冲高空原料,延长皮带寿命的重要设施,皮带缓冲床长期被冲击磨损,使用到一定周期就达到极限不得不更换,一台新缓冲床4万元的天价。偏偏缓冲床的“更换期”与备件费的“紧张期”狭路相逢,这让供料作业区的作业长宋振龙头疼不已。
更换缓冲条?更换耐磨板?更换主体结构?他细细算来,无论是哪一项,成本都居高不下,与创效初心相悖,很快被否定。
否定了更换,解决矛盾势在必行。他带领设备维护攻坚团队来到40#闲置皮带区域,实地查看主体结构、主梁、耐磨板、缓冲条、固定座等等几乎没有磨损,心里有了定数。
“我们来个缓冲床大搬家,发挥这个闲置资产最大的价值,解决我们的问题!”宋振龙的想法正是大家的共识。
随后,设备维护攻坚团队实地测量、设计、画图、计算紧锣密鼓地铺开,申报后得到高度赞誉。
十五天后,一套重达1吨多的铁家伙被大家解体搬移到K3皮带后尾区域,一场安装调试战役全面打响。
“左边再抬高两公分!慢点,慢点!”宋振龙扯着嗓子喊,声音在皮带通廊里来回碰撞。两台手动葫芦的铁链哗啦啦地响着,四个工人分站两侧,弓着腰,一下一下地拉着链条。缓冲床的一角缓缓抬起,露出底下的旧支座。
“闪开!落绳了!”随着吆喝,倒链吊着新缓冲床的滑道支架慢慢降下来。四根钢丝绳绷得笔直,每一根都承载着几百斤的重量,支架落地的那一刻,发出沉闷的声响。
“测量水平!”宋振龙一声令下,两名职工趴下身子,把水平尺贴在支架上。“左边低了两毫米。”“好,垫片。”垫片被一片一片地塞进底座底下,再拧紧螺栓,一毫米一毫米地找平。
整整十个小时,切割声、敲击声、指挥声、倒链的哗啦声,此起彼伏。
当最后一条螺栓被拧紧,缓冲床稳稳当当就位。皮带重新启动的瞬间,原料砸在新缓冲床上,声音沉稳、有力,像是这次创效的喝彩。
“低成本做好设备维护的难题也能破解。”供料作业区的早会上作业长宋振龙给大家算了一笔账“把闲置缓冲床用起来,我们省下来4万元,实实在在的效益。”(赵智慧)




























