铁钎、大锤构成了他们优美的乐章,“1、2、3……”响亮的号子声拉响了团队的力量。
挥汗如雨,不怕艰辛。
高炉因为他们的存在而炙热生辉,生机勃勃。
而他们,总是一身的铁粉和汗渍。
他们是一群铮铮铁骨男儿
……
扎根炉前8个年头,坚守在高炉生产一线,忠诚和担当一点点融入他的血液;这8年里,他从一个普普通通的炉前工到现在的炉前大班长,他在成绩面前谦虚谨慎,在常规面前创新进取,在困难面前以身作则。他就是炼铁厂高炉炉前大班长——周彪。
周彪带着对工友的深情厚意坚持学习,大胆管理,不断超越,以坚持执行制度为抓手,以切断事故发生的因果链为重点,以坚持6S管理为基础,以提升员工素质为己任,以坚持责任落实为保障,以零事故为目标,确保安全生产顺行。
面对铁口难开,经常是一开1个小时,耗费耗材,还影响炉内顺行,他所主导的开口机雾化装置使用,节约开口时间,铁次间隔从之前的30分钟减少到现在的10分钟,为炉内的稳定顺行打下基础。
为解决复风后捅风口难捅开的问题,他通过比对和查阅资料,创新性设计出分体式滑锤捅风口,一举攻克,成为了难捅开风口的克星,为炉内能够快速恢复正常炉况争取宝贵时间。
高炉生产中的环保问题是一个绝对不可忽视的环节,周彪把环保当成一项重点工作来对待,常抓不懈。通过在开堵口组织炉前人员实施打水降尘等有效措施,杜绝了环保事故的发生。为了解决炉前开、堵铁口中的溢烟问题,对炉前铁口上方安装的除尘罩进行改造,并且在东西出铁场的侧方加装雾炮装置,由于使用效果明显,先后在炼铁的1#高炉推广使用,从而大大降低了炉前溢烟次数,让环保成为炉前生产的一个亮点。
自担任炉前大班长以来,周彪每天都提前一小时到岗,深入现场检查开口机、泥炮等关键设备,小到炮头、钻杆等日常辅料,在他的随身记录本里,每天、每周、每月的使用情况和消耗数量都有详细记录。通过控制定量消耗,废旧钻杆、炮冒、氧气管再利用,年节约成本110多万,他先后创新性提出开口机雾化降温法和开口机挂钩改造法,全年降低备件费用70多万。面对称赞他总是腼腆地说:“这是我应该做的”,他还说炉前工作要有超前意识,做到事先心中有数。
他在现场管理上突出“带”字,带好每个班组,必须严格要求自己,2号高炉是公司观光旅游景点,对现场的管控要求高,通过加强现场管控,真抓真管。他把6S落实到每位员工,分解到每台设备、每个区域、每道工序,杜绝盲区,不留死角。自从开展6S管理后,不仅夯实了班组基础管理工作,还确保了现场的细节管控,全年共接待参观场次200多次。
八年风雨兼程,坚守炉前不忘初心。将大家认为危险源多、工作环境差、劳动强度大、指标要求高、班组管理难度大的班组带成了一个极富生机和活力的班组,成为了一个和谐、奋进的团队,他时常组织炉前全体员工学习,并将自己的工作经验毫不保留地拿出来与大家共享,使炉前形成了浓厚的学习氛围,为公司发展贡献着自己的光和热。(何光钊 周彪)