本报通讯员 王述杰
进入2月份,受新冠肺炎疫情影响,物流运输不畅、废钢购进困难,铁水消耗量迅速增加,炼钢物料结构发生了重大改变。为有效破解高铁比带来的炼钢成本增加的难题,安钢第一炼轧厂组织精干力量,从炼钢原理、冶炼工艺入手,探索出了一条高铁比下的降本之道,取得明显效果。特别是进入3月份,100吨转炉石灰消耗降到了30kg/t以下,精炼电耗也降到30kWh/t以下,在对标的全国9家同类炉型中排名靠前。
“原来我们一直在‘节铁增钢’,铁水消耗降到了800kg/t以下,各项成本指标完成得较好,操作工也都适应了那种模式。现在废钢紧张,铁水富裕,炼钢物料来了一个过山车似的大转变,铁水消耗接近1000kg/t,各种冷料消耗猛增,吨钢成本也随之升高,操作工更是不适应。”该厂炼钢车间副主任李贵顺如实地说。
如何破解困境,冲破高铁比造成的高成本怪圈,成了该厂干部职工最大的心病。在主管厂领导的组织下,该厂成立了转炉降本攻关组,剥丝抽茧,系统分析炼钢成本构成单元,一项一项地审核,认真研究转炉渣料和废钢配比的最佳组合,努力找出突破口。“铁水多了,炉池内温度就高,就需要多加冷料降温,不然就‘溢锅’。可以采取多加石灰的办法,但是石灰一吨就500多元,成本高。”李贵顺说道。在经过多次论证和实验后,该厂果断采取了用青石代替石灰的方法,虽然造渣效果不如石灰,也增加了操作工的炼钢难度,但是降本明显。青石的单价只有石灰的十分之一。小试牛刀后,石灰消耗从46kg/t降到了35kg/t。随后,该厂快马加鞭,核算出不同物料加入时的热平衡数据,结合实际情况,迅速建立了不同渣料的加入模型,制订出各种冷料入炉的冶炼方案。经过多炉次的生产实践,该厂摸索出了高铁比下对应的渣料合理加入量,以及枪位的控制和氧压参数,减少了前期泡沫性喷溅,提高了脱磷效果,石灰消耗指标也锁定在了30kg/t以下。
“既然钢水热量富裕,就要通过优化操作,合理利用富裕热量降低精炼工序电耗。”这是该厂降低炼钢成本的又一利器。他们根据不同钢种制订了详细的出钢温度范围,要求普碳和低合金钢保证出钢温度在1640℃~1660℃左右。同时,他们要求在回渣操作时合理控制回渣时间和回渣量,防止渣冷却造成过大的温降;要求精炼岗位职工在精炼前期及时测温,根据钢水温度调整前期送电强度和送电量,尽快化渣,快速脱除氧、硫等有害元素,合金加入工序前置,保证钢液成分尽快达标等等。在各项措施得到落实后,该厂精炼电耗由48.54kWh/t降到了29.06kWh/t,降低吨钢成本11元。
《中国冶金报》(2020年03月17日 06版六版)