以智慧为帆 以实践为桨
在岗位创新的浪潮中不断探索
他们,严谨求实、追求卓越
他们,专注实践、稳扎稳打
他们就是重庆钢铁公司的"创新之星"
让我们一起聆听他们的创新故事
汲取榜样的力量
制造管理部 王少翠 化学检测车间原辅料分析班班长
传统钢包化渣剂检测依赖高氯酸消解,单样需消耗28毫升高氯酸,溶解8个试样耗时40分钟,试剂成本高且流程繁琐。王少翠创新提出X荧光熔片检测法,通过配制混合标样、取消高氯消解环节,实现熔片机制样后直接光谱检测。新方法单批检测时间压缩至30分钟,消除人工计算误差并提升数据准确性,年节约试剂成本2.06万元,效率提升40%。
炼钢厂 张 强 公辅车间机械设备点检一般操维
炼钢厂浊环水回水总管因壁厚不足1mm发生爆裂,常规带压堵漏无法实施,威胁铸机正常浇注作业。张强创新提出“利用旋流池高低水位差间隙性堵漏”方案,在保障生产连续性的同时,最大限度争取了堵漏焊补作业时间,避免事故扩大。此外,他自主设计离心泵简易拉马拆卸工具,修复化学除油器及安全水塔离心泵6台,年节约维修费用1.28万元。
能源环保部 周 平 发电车间电仪设备点检主要点检
稀释风机运行系统原有过桥式设计引发强烈共振,震动超出正常范围,达到9丝左右,导致过桥轴承频繁损坏、叶轮动平衡问题频发,严重影响生产稳定性。周平牵头进行攻关,通过创新采用全新结构方案改变原有的过桥式设计,通过反复测算优化,成功降低系统共振,改进后风机试运行阶段震动值降至4.5丝以下,有效减少锅炉降负荷导致的发电量损失,每年可节约成本超140万元。