小改造解“高热”之忧
重庆钢铁炼钢厂渣处理滚筒扒渣机属于高温作业环境,其扒渣机的旋转马达因隔热防护门隔热效果差,导致马达故障频发。同时,马达的输入输出油管也因高温原因损坏快,每月都要更换,设备运行成本居高不下。

面对挑战,准备车间维修班组主动出击,凭借一线经验提出“双层钢板夹隔热棉”的创新结构,并将拉门改造为推拉式。从图纸绘制到焊接组装,全部自主完成,实现了隔热性能与空间布局的双重优化。
新防护门投用后,马达周边温度显著降低,运行趋于平稳,油管损耗大幅减少。同时将原前后拉门式的防护门改成了左右推拉式的设计,让检修空间变得宽敞便捷。
“一推就开,工具好摆放,干活顺手多了!”一次改造,同步达成隔热、省力、扩容、降本四大成效。
维修班组以务实行动破解生产顽疾,经测算,此项改造不仅实现年降本11.52万元,更提升了设备稳定性与检维修效率,为高温区域设备长效运行提供了自主创新的实践样本。
“小二甲”“榨”出大效益
2025年5月起,船运石灰石粉全面停购,替代保供渠道受限,石灰石粉供应出现缺口,高价外购生石灰成为初步选项。
“成本相差数倍,这笔账不划算!”重庆钢铁炼铁厂将目光投向闲置的石灰石块和已有的熔剂破碎系统。他们提出大胆构想:利用白云石破碎的生产间隙,自主将20-40mm的石灰石块(俗称“小二甲”)加工成所需粉料。
说干就干。团队迅速进行测算,他们优化排产,将破碎系统作业率从46%提至70%,自主破碎石灰石块12000余吨,成功替代高价原料,直接创效164.15万元。
这场由员工主动发起的“微改革”
不仅补齐了生产缺口
更生动诠释了
“难题面前有我们”
“我们面前无难题”
的攻坚精神




























