为推进极致成本管控,重庆钢铁公司炼铁厂炼焦与设备车间打破壁垒,通过自主修复4台关键测温仪,成功“唤醒”报废设备。此举不仅降低采购费用超11万元,更以实干精神将“极致降本”落实到“一分钱”的细节中。

深挖潜能 让“趴窝”设备再上岗
“看着这些‘老伙计’一台台重新转起来,心里特别踏实。”炼焦车间煤气组组长陈林一边调试刚修复的红外测温仪,一边笑着说。
“以前进水坏了只能干瞪眼,等新设备少说也要个把月。现在我们自己动手修,不光省下了钱,关键是生产一刻都没耽误。”他手中这台红外测温仪已在煤气组服役十多年,是监测煤气温度的“老功臣”。
车间里像这样的“老爷机”,过去一年因进水损坏累积了好几台,汗水、雨水一侵蚀,电路短路、传感器失灵,设备接连“趴窝”。厂家产品迭代后,新设备采购周期长、成本高,一度成了制约生产的“卡脖子”难题。
联手攻坚 为“老爷机”重铸铁骨
“拆开第一台的时候,电路板腐蚀得厉害,大家心里都没底。”设备车间维修骨干吴朝宪回忆道。
今年1月,炼焦与设备车间组建攻坚小组,把目光投向这些“报废”设备。秉持“一切成本皆可降”的理念,他们不轻易放弃任何一件旧设备。
两车间从工艺优化和设备改造两头并进,拆解、分析故障设备结构原理,优化内部线路布局,更换老化元器件。针对原厂防水短板,他们在密封结构和密封胶涂抹工艺上反复试验。
“我们一点点排查,把防水密封做了好几轮优化,”吴朝宪说。
“现在修出来的设备比原来的还‘皮实’。”团队还结合现场测温需求,对非核心功能进行精简,确保修复后的测温仪保留核心监测功能,完全适配使用标准。
每一台修复设备都经过多次调试、校准,测温精度与新设备不相上下,真正做到了“能修不换、修必修好”。

降本增效 以“一分”韧劲炼出真金
截至目前,两车间累计完成4台红外测温仪的自主修复,直接降低采购费用11万余元。更重要的是,设备故障更换周期大幅缩短,煤气组测温工作一刻未停。
“以前坏了只能干等,现在自己动手,既练了技术,又解了难题。”炼焦车间主任范俊杰说。
此次利旧修复,不仅缓解了新设备采购压力,更成为车间落实“为一分钱而努力”行动自觉的生动实践。下一步,车间将持续总结修复经验,优化设备改造工艺,让更多老旧设备“焕新上岗”,以更小的成本撑起更大的保障。(郝海云 杜传 李凤)




























