
在鄂城钢铁钢轧厂连铸车间,宽度控制和坯耗降本一直都是生产难题。针对难题,板坯连铸机长刘军扎根岗位,践行“每一分钱都要较真”的鄂钢“三个一”理念,养成“为一分钱而努力”的行动自觉,带领精益改善团队把精益理念融进每一次操作和每一组参数中,“向细节要效益、向操作要成本”,用技术的“准”换成本的“省”。
千次测算,练出“掌控力”
“这批坯子宽度误差又超了,一冷一缩就差好几毫米,造成浪费太可惜了!”面对多种厚度规格、上百种钢种,收缩系数没标准,宽度精度总上不去。看着冷床上的铸坯,刘军皱起了眉头。
“咱们不能靠经验估,得用数据说话!”刘军带着团队扎进了现场。操作台旁、冷床边,总能看到他们拿着卷尺比对、盯着屏幕记录的身影。“这个钢种,收缩率按我说的那个数据再调试试!”“数据记下来,和上一炉对比!”……饿了啃口面包,累了换班接着干,上千组数据一遍遍比对、一次次验算。
终于,他们为每个断面、每个钢种定下了精准收缩系数,铸坯宽度误差稳稳控制在精度范围以内。“精准了,损耗自然就少了!”拿着最新数据,大伙脸上都露出了笑容。

精益操作,啃下“降耗关”
“现在钢种复杂、拉速变化快,我们应该怎样操作,既满足尺寸要求,又不影响恒拉率呢?”连铸主控室里,操作工焦急地说道。
难题又一次摆在面前。刘军蹲在操作台边琢磨:“现在生产节奏复杂了,咱们也以变应变,采用灵活的调整方法!”办法一定,现场立刻联动起来。“军哥,用上你说的办法调整后,各种参数都达标啦!”
一句句叮嘱、一次次精准操作,刘军团队摸索的精益操作法落地见效,既稳住了生产节奏,又杜绝了短尺浪费。车间精益改善效果明显,板坯消耗一季度下降0.79kg/t,年化效益200万元。
从精准测算到灵活操作,刘军团队用岗位上的小创新、精益中的小改善,把难题变成绩,把损耗变效益,用实际行动践行“为一分钱而努力”。(何晓宇 彭敏)




























