近日,在宝武集团中南股份一季度智慧制造与安全“1000”班组创建专题成果发布会上,炼钢厂维检车间一冶炼机械班JK小组凭借《缩短转炉非传动侧旋转接头油路故障处置时长》课题,再度斩获金奖。这份荣誉的背后,是小组成员依托创新思路破解设备运行瓶颈、排查整治现场安全隐患的实干成果。

直面现场难题 找准问题根源
2025年1月,班组一线员工反馈,转炉非传动侧旋转接头油路故障维修工作难度极大。开展检修作业需先行申请停炉,正式动工后又面临作业空间狭窄的困境。该部位旋转接头连接法兰间隙狭小,油管接口内嵌于法兰面,可操作调整空间十分有限,维修人员作业极为不便。以往检修作业需搭设排栅、悬挂起重葫芦,作业流程繁杂,耗费大量人力与时间,故障处置效率偏低。
此类故障不容拖延,若旋转接头油路故障未能及时处置,会直接造成滑板挡渣系统失效:轻则滑板闭合不畅,炉渣掺入钢水致使钢水成分不达标;重则滑板卡死停滞,被迫中断出钢作业,打乱整体生产排布。与此同时,泄漏的液压油遇高温极易引发火情,油液飞溅还易造成人员滑倒、烫伤等安全事故。过长的故障处置时长,既影响炼钢生产连续稳定运行,也埋下诸多安全隐患。为此车间明确要求,必须将油路故障平均处置时长控制在38分钟补炉时限以内,彻底消除各类安全风险。
身为设备维检人员,快速高效处置设备故障是本职所在。班组随即组建专项攻关小组,全面排查梳理问题成因,结合现场实操经验对旋转接头设备进行全面排查研判,细致梳理故障处置全流程,精准实测各项运行与安装数据,梳理归纳出故障处置耗时久的核心原因。组员齐聚研讨、群策群力,最终确定自主研制专用过渡节装置,破解现场检修难题,优化一线作业条件。
聚力创新研制 优化检修工艺
确定攻坚目标后,小组成员各司其职、发挥所长,借助智能手段完成技术查新与方案比对,精准实测现场各项基础数据,多方对比各类优化方案的优劣之处,运用专业绘图软件完成装置图纸设计绘制,反复推敲打磨设计方案。最终成功研制出开门式剖分过渡节,通过法兰结构将水气旋转接头与液压旋转接头串联组合,实现一体化装配。
组员凭借扎实的专业技能协同配合作业,加长旋转接头内置油管,规范完成装置安装调试。改造后的剖分式过渡节可如同柜门般灵活开合,彻底拓宽现场检修作业空间。故障处置过程中,三名作业人员可在安全可视范围内协同配合开展作业,操作便捷顺畅,检修作业质量得到有力保障。
工作小组持续跟踪新型装置实际使用效果,改造后彻底省去搭设排栅、悬挂葫芦两道烦琐工序,检修效率大幅提升,设备检修质量稳步提升,设备漏油故障发生频次显著减少。此举有效降低液压油采购使用成本,大幅规避因液压油渗漏引发滑板挡渣机构运行异常的问题,切实保障钢水冶炼品质与生产作业连续性,彻底清除液压油渗入高温区域引发火灾的安全隐患。
斩获创新殊荣 坚守初心前行
在中南股份创新成果发布现场,小组成员沈润福登台展示此项技改成果,用平实真切的语言,阐述班组从细微之处管控损耗、严控成本支出、减少油品渗漏浪费的工作理念。该成果凭借实用价值与实操优势,在众多参赛项目与强劲对手中脱颖而出,成功斩获本次创新成果评选金奖。
久久为功深耕一线,凝心聚力展露锋芒。此次设备技改攻关取得圆满成功,不仅顺利解决长期制约现场生产的设备难题,更让全员深刻认识到,立足岗位细心钻研、勇于探索创新,即便是细微的工艺优化与设备改良,也能收获实实在在的成效。(张广丽)




























