本报通讯员 王述杰
近年来,安钢集团第一炼轧厂连铸车间全面推进以精益标准、精益管理、精益制造为核心的管理体系建设,先后获得“安康杯”竞赛先进车间、公司6S管理“二星”单位、“工人先锋号”、集团公司精益车间等荣誉称号。
体系更完善
该车间从完善体系文件、加强体系建设入手,为提升精益管理水平提供制度保障。该车间先后对板坯、方坯分钢种工艺规程进行了梳理完善,增加了不同钢种末端电磁搅拌工艺参数。同时,该车间还对板、方坯连铸标准化作业指导书进行了修改补充,先后将方坯换包尾坯结晶器内长度按照250毫米~300毫米控制纳入《安钢第一炼轧厂连铸车间方坯浇钢主控岗位标准化作业指导书》;将方坯10B21、AG35ACr塞棒开口度控制到45毫米纳入《安钢第一炼轧厂连铸车间方坯浇钢主控岗位标准化作业指导书》;将中包上水口安装纳入《连铸车间中包打结岗位标准化作业指导书》;将对板坯喷涂包烘烤温度控制纳入到了《连铸车间中包打结岗位标准化作业指导书》。另外,他们还通过制订三级巡查制度,即岗位设备岗位查,白班设备要巡查,车间组织一周一排查,大幅降低了设备故障率。2020年,该车间板坯机组无设备原因造成的停机事故,方坯机组无大于2小时的设备原因停机事故。
体系制度的修改和完善不仅让岗位职工在工作中有章可循,规范了操作,也让大家尝到了精益管理的“甜头”。该车间板坯连铸机拉速从1.30米/分钟提到了1.40米/分钟,实现了1.40米/分钟拉速整浇次生产,班产量达到1456.1吨/班,日产量达到4263吨/天,创机组投产以来新高。
生产更精益
该车间以提升精益管理水平为抓手,聚焦影响连铸高效化生产的短板、弱项进行专项攻关,定向突破,取得了较好效果。该车间通过对方坯连铸机组二冷喷嘴优化、低过热度控制、低倍组织对比、铸坯表面质量检查、轧后性能跟踪等有效措施,顺利把HRB400E钢种拉速持续稳定在了4.4米/分钟,创机组投产以来新高。同时,对15个牌号钢种进行了提速试验,平均拉速提高了0.2米/分钟~0.4米/分钟。
另外,通过与结晶器厂家交流、学习,他们在板坯连铸机组引进了双锥度结晶器,减少了结晶器下部磨损。同时,对结晶器渣线部位的镀层进行了改良,增加了结晶器过钢量,降低了备件成本,缩短了停机时间。经过多次试验,目前,倒角结晶器的宽面实现了3次使用,宽面过钢量达14.13万吨,窄边过钢量达到8.31万吨,成为全国同行业中的佼佼者。
今年第一季度,该车间板坯、方坯连铸机产量分别达到30.07万吨和21.87万吨,创近年来最高纪录。
理念更深入
为增强岗位职工精益管理意识,增强参与精益管理的自觉性,该车间先后通过聘请厂部精益管理负责人进行专题讲课,在微信群传播精益管理知识、班前班后会精益管理宣讲3分钟等多种形式,对精益化管理理念、精益化管理和精细化管理的区别、第一炼轧厂推行精益管理的重点工作、第一炼轧厂精益管理工作思路等重点精益管理工作进行解读,取得了良好效果。
另外,他们还通过开展“吓一跳”“正误集”“一点课”特色安全会、定置管理优化现场作业环境评比等活动,使该车间精益管理工作得到了全面提升和改进。
《中国冶金报》(2021年5月12日 07版七版)