宝武集团中南股份炼钢厂二连铸作业区深入开展“三降两增”工作,在8号连铸机开展降低头坯切废攻关降成本。2022年12月,8号连铸机单浇次开浇头坯从8米降至4.8米,头坯切废命中率连续两个月稳定在100%,圆满解决头坯切废过长的顽疾,一个月可增加35吨的合格坯。
如何能把头坯切废降下来是减少铸坯切废的关键。二连铸作业区成立头尾坯切废改善项目,把头坯切废作为一项重要指标来抓,同时作为评定“金牌机长”的一个重要加分项。他们强调精细化操作,梳理、总结出头坯异常原因,制定相应措施。从人和法两个方面优化改进,开展技能培训,改进惯有操作方式,优化开浇方法,避免头坯接口的中小流开浇方法,提高员工开浇操作水平。利用废的氧化铁皮代替铁屑封堵引锭头,减少引锭盒内冷钢的加入量,提高起步拉速,目前已实现开浇技能新普及。中间包烘烤也是影响头坯切废的重要一环,开浇钢流不稳是造成头坯切废过长的一个重要原因。中间包烘烤由各铸机副机长直接负责,全力支撑厂家人员协同作业,上包、验包、烤包过程严格把关,杜绝钢水温降快、卡冷钢、钢水失控等情况发生。严把关双确认中包,及时发现问题及时调整处理。上下工序协同,重点沟通,保证钢水质量;坚持低温快拉原则,控制钢水过热度,避免上台钢水过低或过高,采取钢水上台大包测温和中包测温双原则,每一个生产环节要充分了解,为生产顺行提供有力保证。 (黄宝华)