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宝武集团中南股份8号连铸机降低头坯切废率降成本

2023-01-16 14:17:00

  宝武集团中南股份炼钢厂二连铸作业区深入开展“三降两增”工作,在8号连铸机开展降低头攻关降成本。2022年12月,8号连铸机单浇次开浇头从8米降至4.8米,头坯命中率连续两个月稳定在100%,圆满解决头坯过长的顽疾,一个月可增加35吨的合格

   

  如何能把头降下来是减少铸坯切废的关键。二连铸作业区成立头尾改善项目,把头作为一项重要指标来抓,同时作为评定“金牌机长”的一个重要加分项。他们强调精细化操作,梳理、总结出头异常原因,制定相应措施。从人和法两个方面优化改进,开展技能培训,改进有操作方式,优化开浇方法,避免头坯接口的中小开浇方法,提高员工开浇操作水平。利用废的氧化铁皮代替铁屑封堵引锭头,减少引盒内冷钢的加入量,提高起步拉速,目前已实现开浇技能普及。中间包烘烤也是影响头坯切废的重要一环,开浇钢不稳是造成头坯过长的一个重要原因。中间包烘烤由各铸机副机长直接负责,全力支撑厂家人员协同作业,上包、验包烤包过程严格把关,杜绝钢水温降快、冷钢、钢水失控等情况发生。严把关双确认中包,及时发现问题及时调整处理。上下工序协同,重点沟通,保证钢水质量;坚持低温快原则,控制钢水过热度,避免上台钢水过低或过高,采取钢水上台大包测温和中包测温双原则,每一个生产环节要充分了解,为生产顺行提供有力保证。 (黄宝华)

 

 

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:温晓霞

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