集腋成裘,算账经营无小事。重庆钢铁物流运输部从工序细节着手,积极推动降本挖潜工作,通过最大化挖掘矿底料价值、小改小革创效、修旧利废等,助力公司降本增效。
凿地得“金矿”,爝火燃希望
近期,为了满足重庆钢铁高炉、烧结用料需求,重庆钢铁物流运输部积极动脑筋,制定实施了挖掘C料场积留的底子矿料方案。挖掘机先将地表深处的板结粉料挖掘收集出来,加工混匀,经由供料皮带机进入炼铁圆盘工序利用。二季度,挖掘利用国内精粉、毛塔粉等各类底子矿料0.9万吨,底子料均价850元/吨,不仅挖掘了底子料的最大价值,还推进了重庆钢铁原料高效利用。
让旧托辊支架焕发“新生”
重庆钢铁近年以来针对料场工序实施通廊封闭项目。目前该项目工程正如火如荼进行,物流运输部员工从105、205、305皮带机机架上拆分出来很多旧托辊支架。为了将旧托辊支架重新利用,物流运输部对堆存在西2料场的机架托辊进行摸排,发现很多材料都可以再利用,并组织技术力量,对旧托辊支架进行了拆分。今年7月份,一共回收长、短金属托辊221个,支架10档,物流运输部发现可将此类作为备件,用于皮带机的同质同类型通用型材料,通过定修全部安装到了料场、码头工序的皮带机上,延长了金属托辊使用寿命,降低了备件消耗,创节约价值16000元。
节约浮吊机钢丝绳消耗
设备稳定运行关键在于保养维护,精准点检、解决隐患,才是提升设备稳定运行的基础。然而大量的浮吊机的钢丝绳消耗,却为降本带来了困扰。为此,物流运输部瞄准了码头工序浮吊机的钢丝绳消耗控制工作,从浮吊机抓斗工序改良、强化运维保养到优化人员操作技能等几方面入手,展开了攻关。采用防磨损热轧滑轮组,优化滑轮组油润,避免钢丝绳跳槽隐患,解决了起重机构与提头闭合钢丝绳之间的强烈挤压问题。同时,规范了浮吊司机浮吊操作法,抓料匀速起升,抓斗受力均匀,减少了钢丝绳磨损。通过以上措施,二季度,浮吊机的钢丝绳消耗较一季度减少8条,节约4.95万元。(朱军)