今年以来,轧钢厂积极开展“向跑冒滴漏宣战”活动,认真践行“三个一”理念,以“极致能耗”为目标,以精细化管理为抓手,发动全员聚焦价值创造,立足岗位立足现场查漏点、堵漏洞,不断提升能源利用率,实现降本增效。
统一思想 开展能源优化大讨论
在开展能源优化大讨论中,全员针对压缩空气启停工艺问题积极建言献策。
“新增的表检仪设备,保护罩压缩空气长时间全开口度开启,存在能源浪费现象”。张鑫反映到。
此表检仪于今年7月份投用,目前处于调试期间,为保证图像采集准确性,未对压缩空气开口度进行调整,管控力度比较小。中厚板轧制作业区针对表检仪压缩空气启停工艺及开口度进行排查,根据生产实际需求,优化压缩空气开口度,加大表检仪清灰除尘频率。同时加强表检仪能源消耗管控,制定《表检仪使用及维护要求》并纳入岗位规程。此外,还优化了ACC出口气吹逻辑,空冷工艺钢板自动关闭气吹流程等。通过优化压缩空气开口度、程序逻辑调整、强化能源监控等措施,中厚板轧制作业区成功降低吨钢压缩空气消耗5立方米,累计降本约10万元。
集智攻坚 解决压缩空气泄漏问题
加热炉工作环境温度高,同时还存在大量氧化铁及灰尘,加热炉换向阀的电磁阀及气缸密封圈在高温下易变形,磨损严重,压空塑料管因高温烘烤易出现裂纹,导致压缩空气泄漏。针对此泄露问题,何超鹰同志带领攻关小组,加强操检合一,全面梳理并更换电磁阀及气缸密封圈、压空塑料管,有效降低压缩空气泄漏。今年以来,加热炉攻关团队开展了换向阀维护累计480余次,吨钢降低压缩空气0.15立方米,预计年降本3.6万元。
稳步提升 优化管理降低新水成本
ACC水温是控制产品性能稳定的关键点,由于风冷塔的流量限制,ACC存在水温波动大、补新水频繁等问题,不仅耗费大量水资源增加运营成本,还给产品质量带来不稳定因素。中厚板轧制作业区水专业团队认真梳理ACC系统管路每一个细节,通过联通旁通管路与过滤罐管路,增大风冷塔水流量,达到了快速降低水温的目的,极大减少了补新水的频率,降低工业新水成本约1.4万元。(游兴华 邹兰欣)