走进重庆钢铁制造管理部化学检测车间,车间主任于河攥着气体采购表,眉头紧锁:按目前国内外高纯氦气采购,费用高超,还随时有断供风险;而同样是惰性气体,高纯氩气单价相对低很多,能不能用氩气替代氦气?这笔账,必须好好算。一场从“氦”到“氩”的降本“换气”术就此展开......

一笔账算出“心疼”
一群人拧成“心劲”
设备用了十几年,从没人想过换气。换氩气可行吗?万一检测数据全废,谁来担责?于河没有硬压,而是组织大家召开“算账会”,让车间每人算清降本经:当前氩气价格只有氦气的四十分之一,省下的钱能添不止一台新设备。这笔账一算,大家思想通了,心劲便齐了。
自己动手“改”出路
死磕参数“调”出准
弄清设备设计原理后,技术骨干员工利用业余时间研究气路,把一半设备的载气换成氩气,亲手安装、逐一检漏。气路改造完成后,因氩气和氦气的热导率、比热容差异较大,原设备参数不能用,峰型差、出峰晚、拖尾严重。
面对难题,刘宜湘反复试验,不断调整参数,分别试样,周末也扎根在实验室。有员工劝道:“别折腾了。”刘宜湘坚定地说:“几十万的成本摆在那,不折腾它不会自己降下来。”正是这股攻坚精神,支撑他在失败中反复爬起。最终,正态分布峰型终于成功。

精管细算“抠”细节
包机到人“守”成果
技术突破了,管理更要跟上。改用氩气后,于河要求过滤器从“每月查”改为“每周查”,确保数据零风险。采购计划从氦气调整为氩气,每瓶价格预计降低97.5%,每年预计降费38万元。
同时,于河牵头修订操作规程,带着技术骨干及班组长轮流培训操作员,考核不过关绝不上岗。推行“包机到人”机制:四台设备明确责任人,每天记录形成“设备健康档案”。“省下来的每一分钱,都是自己挣出来的。”这句话已成为车间的至理名言。(杨吕)




























