本报讯 今年初以来,安钢第一炼轧作业部锚定全年降本目标,团结带领广大干部职工勠力同心、逆势而上,完善生产管理体系,强化技术攻关,加强能源监管,降本工作取得显著成效。1月—10月份,该作业部100吨转炉煤气回收量达140.36立方米/吨,同比提高9.43立方米/吨;中板机组煤气消耗151.98立方米/吨,同比降低54.74立方米/吨。
该作业部严格执行列车时刻表生产制度,分工序制订单位时间生产能力标准定额,减少工序间物料换型时间、事故停机时间等,形成了稳定、高效、连续的生产模型,实现了生产组织优化,提升产线作业效率,降低设备空转的能源消耗。1月—10月份,该作业部铸坯热送率达到100%,中板机组煤气消耗量同比降低54.74立方米/吨。同时,该作业部通过加强炼钢热平衡控制和低过热度控制,使转炉电耗成本平均降低0.81元/吨,累计降低生产成本76万元。
该作业部与相关部门多次对标及技术交流,在炼钢区域开展提升出钢温度、控制中包温度、降低精炼炉冶炼电耗攻关,推进转炉钢直接上钢实验,实现吨钢精炼零电耗目标;增加100吨电炉炉壁氧抢、优化供氧强度;强化板坯连铸氢氧切割技术应用实践等,大幅降低了工序能耗。其中,中板机组电耗指标连续走低,最低达到45.55千瓦时/吨,取得近年最好成绩;热处理机组煤气消耗完成106.21立方米/吨,比预算指标降低25.79立方米/吨;电耗45.709千瓦时/吨,比计划指标降低5.29千瓦时/吨,均达到历史最好水平。
该作业部实施网格化管理,明确现场能源管理主体责任,实现区域管理全覆盖。该作业部组成专项督导小组,每周组织专业技术人员深入到作业区进行检查督导,对检查出的问题,按照能源管理规定进行严格考核,并下达整改通知单,限期整改检查出的问题,形成闭环管理,助力企业能源消耗指标持续提升。 (王述杰)
《中国冶金报》(2022年12月8日 08版八版)