陕钢汉钢轧钢厂棒线车间1#棒线、2#棒线各有一台冷床设备,共计有六百多个润滑点。原设计集中润滑,冷床设备包机人员每班定时开泵,对冷床区域润滑点加油。由于冷床对齐辊道与600°左右的钢材直接接触,高温使润滑管道内部的润滑脂结块,导致润滑管道堵塞,特别是夏季,尤为明显。堵塞后润滑脂不能有效进入轴承座给轴承润滑,造成轴承极易抱死;对齐辊道无法正常传动,影响冷床钢材收集;加快对齐辊子磨损,传动阻力增大,憋坏或烧损对齐辊道减速电机,导致冷床维护备件成本居高不下,维保人员工作强度增大。
设备润滑,不容马虎
两条棒线的冷床对齐辊道就有400个润滑点需要润滑,这些润滑点一直是棒线车间比较头疼的问题。平时点检过程中不易发现管道内部润滑脂结块堵塞,往往辊子不转时才发现,可已经晚了。2018年7月份以来对齐辊道因润滑原因造成辊子抱死多处不转,已严重影响冷床收集,形成了逢停必检的现状。有一次停机时,由于人手紧缺,棒线车间副主任陶超亲自去给对齐辊道轴承座加油,看着很简单的作业活动,但是由于冷床长时间在高温环境下烘烤,站在上面对人的身体和心理都是一种非常大的考验,不一会儿陶超的背上已经湿了一大片,盐渍的地图湿了又干,干了又湿,这个场景让我记忆犹新,由此可见设备维护不得马虎。
智能润滑,便捷又创效
今年3月份,棒材车间利用停机检修时间,对1#、2#棒线两台冷床设备润滑系统进行改进,由原来的集中润滑改造为智能润滑。智能润滑的特点是通过检测油在管道内的位移信号,真实反映每个润滑点的给油状态,从而判断出现场每一个润滑点的润滑情况。有润滑点出现异常时,操作箱显示屏就会显示出具体位置和原因,维保人员就能对症下药,排除故障,确保设备润滑正常。改造后,使用效果显著,自进入今年夏季以来,冷床对齐辊道运转正常,彻底杜绝辊子不转现象,确保冷床钢材收集正常,为今年的产能提升提供了可靠保障。同时润滑正常后,减少了对齐辊道辊子和减速电机,以及轴承座、轴承等备件的消耗量,全年可节约备件成本20余万元。