随着市场环境的变化,陕钢集团汉钢公司轧钢厂将工作重心放到了提升指标、降低成本上,为此高线车间积极组织开展各项指标攻关活动,使“提指降本”工作取得明显效果。
完善制度,让“提指降本”工作有理有据
制度是实现各项指标攻关的基本保障,为此高线车间积极从制度梳理和完善抓起,先后完成提升关键岗位执行力的《工班长管理制度》、保现场设备稳定性的《控冷设备维护保养制度》、稳钢材外观质量的《钢材外观质量防控流程》,同时,车间还通过周总结会、班组的班前会层层传达,发动全员投入到当前的“提指降本”工作中来,安排专人每天通报成材率、作业率、合格率等指标完成情况,组织未完成指标的班组召开分析会,查原因、定措施,确保“提指降本”工作有序推进。
小技小改,让“提指降本”工作成效显著
高线车间全体职工和专业技术人员立足岗位,认真收集当前影响指标的各项问题,通过定期召开碰头会,在成材率攻关时,认真对照影响因素,把重点放到对成材率影响最大的中废控制上,通过分析,发现影响中废的因素有生产线轧机导卫上扭转导辊不耐磨,使用周期短且无法准确将轧件诱导到轧槽里,对此,车间技术员及时联系导卫厂家提升导辊材质,调整导辊表面角度,大大减少了因为导辊问题导致的中废事故;针对过钢时2#飞剪、3#飞剪处切头后钢头容易带入到跑槽里,人员不注意就会慢慢带头到轧辊里造成堆钢的问题,车间对现场飞剪后的跑槽增加了过渡喇叭口,同时在跑槽下方分段割成坡度开口便于钢头掉落,有效控制了飞剪处的中废量。通过一系列小技小改的实施,目前高线车间轧线中废率较之前降低在0.2‰以内;在提升作业率指标中,为了能够减少换辊时间,轧机间的过渡喇叭口易松动,固定不便,存在费时费力的问题,车间经过现场检查、测量,最终在2#高线中轧机组轧机之间用小跑槽架起了便于安装、拆卸的“高架桥”,每次换辊可缩短10-15分钟时间。
强化管理,让“提指降本”工作巩固成果
高线车间领导班子紧紧围绕当前关键指标任务,对照各项指标任务目标,正视存在的突出问题,制定整改措施,组织落实并持续跟踪进度。利用车间会议、微信、QQ等平台传播当前的形势、任务目标,使全员树立紧迫意识、危机意识,动员大家同心同德、凝心聚力为公司可持续发展尽心尽力。车间根据月指标对比,严格落实奖优罚差机制,营造各班组之间指标竞争的激烈氛围,增强实现各项指标和既定目标的紧迫感、责任感、使命感。截至11月上旬,高线车间成材率指标环比提升0.3%,合格率指标环比提升0.04%,电耗成本也在要求目标值以内,实现了提指标、降成本的任务目标。(杨少文)