随着宽厚板厂品种结构调整的不断推进,轧制效率提升对精整线生产效率提出更高要求。
如何在保证质量的前提下实现高效率生产?面对这一难题,精整车间全体职工迎难而上,开展“精整剪切能力提升”专项攻关。
从操作工到作业长,从技术员到管理层,每位成员积极践行“每一个人都要担当”,共同参与、协同合作,专人跟踪整理问题清单,集中统一解决问题,提出改进举措。
攻关讨论
每一道工序、每一个环节都用“放大镜”进行审视,确保“每一分钟都不耽搁”。
精细操作
以前,员工需要手动降下磁力对中装置,将钢板送入剪机中进行双边剪切操作,手动操作拖慢了钢板的通过速度。团队集思广益,研究解决方案,优化双边剪剪切流程,引入光栅自动定位,开创“一键启动定位剪切”操作系统,系列改进后,每块钢板剪切效率提高约10秒,双边剪剪切效率提升5%。
双边剪优化
针对切头剪流程的优化,引入激光测速装置,提高切头剪定尺送料速度。这一措施提升了测量效率,每块钢板处理时间节约了6秒,剪切效率提升15%,同时也降低了因堵停造成的生产误时。
切头剪流程优化
一个个细微的改进,最终整体剪切速度提升5%,其中,2月份精整线剪切量达400块的班次有41个,平均班剪切块数较去年提升5%。(夏卫)