宝武集团中南股份炼铁厂近期针对原料区域皮带撒漏料“老大难”问题展开专项攻关,取得显著成效,尤其是水洗皮带方案实施后,皮带撒漏料回收由人力铲料改为水洗皮带粘料至沉淀池、定期机械清理沉淀池回收料的方式,从源头上进行改善治理,可减少皮带机回程90%以上的粘料和撒料,有效降低了员工工作量和人工成本。
皮带撒料漏料 影响原料生产
炼铁厂原料生产作业区翻车机区域翻9、翻10皮带机运输物料为粉矿、块矿,雨季物料粘湿,容易导致回程皮带粘结料、落料多,人工清料工作量非常大。近期部分清料协力人员退出后,为不影响正常生产,原料生产作业区管技业人员、生产人员,克服困难,利用班后、休息日等时间自力承担清理工作。但因皮带漏料、喷料多,尤其是雨后皮带粘料更加明显,清料速度滞后于漏料速度,不利于现场安全、环境管理。面对困境,原料生产作业区向炼铁厂进行了汇报,反映情况、寻求支撑。炼铁厂积极寻找解决方法,指定陈科创新团队承揽、指导该问题的治理。公司工会、人事部知悉情况后,也及时给以关心和支撑,相关领导多次到现场了解情况、商讨解决方案。
坚持问题导向 设法进行改善
陈科创新团队接到任务后,多次到现场了解情况,和原料生产作业区人员商讨如何改进。考虑企业目前经营困难,不可能实施大的技改项目,陈科及项目团队成员先后提出了一系列“微改进”措施:降低给1至给6皮带机铁挡板,压实胶挡板外加铁片;托辊由圆柱形改成腰鼓形;球团矿输送皮带加装防跳料挡板和挡帘;翻9更换了2套新型专利皮带刮板;检查、调整皮带机刮刀压紧程度,尽量把料刮干净。尤其是2套新型专利刮刀装在翻车9皮带后,漏料得到较明显地减少。
实施工艺改进 提升改善效果
为进一步提升改善效果,陈科创新团队继续寻找更好的解决方法。陈科想到了自己2021年申请的一项发明专利《一种烧结配混系统的皮带运输机清洁装置及清洗方法》,本发明提供了一种烧结配混系统的皮带运输机清洁装置及清洗方法。经得领导同意后,陈科创新团队结合现场实际制定了实施方案:在继续优化、保障皮带刮刀清扫效果基础上,在积料比较多的翻9、翻10和焦4的回程皮带处安装自动冲洗装置,冲洗水汇集到冲洗槽内,冲洗槽下连接水池或者水管,将冲洗水接入三级沉淀池,经过三级沉淀后用水泵抽到通廊进行皮带冲洗,循环使用。
确定方案后,所有施工由炼铁厂组织,原料作业区维检班在做好日常维检作业基础上,专门抽调维修人员连续奋战18天,利用旧水箱作沉淀池(节约成本约10万元),采用钢板、钢管材料约3吨1.2万元、水泵一个约0.5万元投入,建立皮带水洗系统。方案实施后,可减少皮带机回程90%以上的粘料和撒料,皮带撒漏料回收由人力铲料改为水洗料至沉淀池,沉淀10吨料左右后再用勾机把料勾出来,再拉到原料堆场。此项改进,从源头上进行治理,有效降低了员工工作量和人工成本。
据陈科介绍,视实际运行情况,下一步会继续参照目前改善方案,对翻车机地坑等处皮带漏料进行改善。(陈立新 罗小娥)