7月份,宝武集团中南股份轧材厂棒材车间棒一2线交出了一份亮眼的成绩单:工序能耗23.91kgce/t、混合煤气0.53Gj/t、电耗64.5Kwh/t、压缩空气6.06kg/t······多项指标在精准控制下实现新突破,生产效率更是创下今年最好水平,为“老、小产线”的潜能释放写下浓墨重彩的篇章。
管技人员联动,为突破提供得力支撑
管理与技术人员的大力协同,如同“指南针”与“工具箱”,为产线运转指点迷津,提供服务需求。管理层面瞄准“高产低耗”核心目标,将产量目标与各项能耗指标深度套牢,拆解为加热、轧机、精整环节具体任务,通过制度,明确各岗位责任边界与操作标准,让“每个环节有跟踪、每个偏差有处理”,为效能提升指定好方向;技术团队聚焦现场攻坚,针对18规格轧制的工艺难点,通过优化轧机启停时序、细化钢坯温差调控参数,把理论最优值转化为可落地的实操方案,比如将换孔时间压缩到最低的3分钟,直接降低轧机空转能耗。专业技术高效服务于23.91kgce/t工序能耗,实现与产量目标同步达成。
岗位员工深耕,以执行力让目标落地生根
每项指标的达成,最终依靠岗位员工“死盯、盯死”的工作态度来执行。加热组紧盯钢坯温度仪表盘,在高温炙烤中持续微调阀门,将温差牢牢锁在±15℃内,让混合煤气消耗稳定在0.53之间,确保每一分能源都转化为有效加热;轧机操作工把换孔流程牢记于心、践行于手,从定位到校验误差不超2秒,硬是将8分钟换孔时间幅度压减至5分钟以下,为64.5Kwh/t的电耗指标筑起防线;精整组提前半小时上岗,对打包机、辊道等设备认真巡检,确保设备安全且正常,另外还严格按捆重精准调节气压,实现了6.06kg/t的压缩空气消耗。他们以“在岗一分钟、尽责六十秒”的坚守,把车间的要求与技术方案,转化为实实在在看得见的效能。
开展良性竞争,以赛马机制激活团队动能
产量达到最好水平,是四个班组“比学赶超”中结出的甘甜果实。首先在丙班创下1060.663吨班产时,将18规格轧制参数、设备运行阈值等实战数据,分享给其他班组作参考;最强对手乙班在此基础上梳理出内部方案,层层优化,除了为班产再增37吨外,还实现全月零堆钢;其他班组也快马加鞭、奋勇争先:丁班琢磨出“快速处理弯钢”技巧,甲班也不甘示弱总结出“辊道润滑周期与能耗”处理办法,保障本班指标决不掉队的同时,步步紧逼前茅班组。在这种你追我赶不服输、好办法大家共享的良好氛围下,最终酝酿出棒一2线在“比”中提质、在“学”中增效、在“赶”中突破、在“超”中升级的强大聚合力。
棒一2线作为“老、小”产线,生产持续有突破,追根问底,是基层基础管理做深做实的结果,从管理技术的协同支撑,到岗位员工的精准执行,再到班组间的良性竞技,无不是对基础管理的夯实和加固。相信只要把基层基础管理的根系扎得够深,“老、小”产线也能在全员合力中迸发出强劲突破动能,创造出更大经济价值。(李丽莹)