近日,首钢长钢轧钢厂棒线作业区职工成功对上料台架小车进行优化改造。这一改进不仅延长了小车的使用寿命,更显著降低了维护人员的劳动强度。
棒线作业区的上料台架小车的小车轮踏面有1:10的坡度,而与之配合的行走轨道为平面结构,因此小车在运行过程中,车轮与轨道的接触点始终处于不均衡状态,受力集中在局部区域。长期运行下来,小车轮磨损速度急剧加快,极易造成小车轮脱落、轴及小车整体变形严重的情况,直接影响小车无法正常移动,这一问题致使小车在线使用寿命仅为4个月,而频繁的设备更换不仅增加了备件成本,还加大了维护人员的劳动强度。
面对这一问题,该作业区职工主动出击,迅速成立攻关小组,小组成员秉持“扎根现场找答案”的理念,对小车的设备结构、运行轨迹、受力情况进行了多次观测记录。最终,结合现场实际环境和空间布局,按照小车轮踏面1:10的斜度,重新设计并加工导轨底面,使导轨与小车轮踏面形成同角度贴合,从而增加两者的运行接触面积,让小车轮受力均匀分布。
方案确定后,攻关小组立即投入改造实施。改造顺利投入使用后,小车运行状态稳定,车轮与导轨贴合紧密,受力均匀,使用寿命从原来的4个月延长至一年。这一改造不仅减少了备件采购与更换频次,降低了生产成本,更显著降低了维护人员的劳动强度,进一步提升了生产的稳定运行水平。(郭欣雨)




























