在中南股份炼铁厂焦化车间煤炭输送系统运行中,皮带跑偏引发的沿线撒煤问题,是长期困扰生产的“老毛病”。不仅造成煤炭物料无端损耗、污染作业现场,更让人工清扫成为常态化工作,加重岗位作业负担,同时加速皮带、滚筒等设备部件的磨损,为系统安全稳定运行埋下隐患,成为亟待破解的生产痛点。
为从源头根治这一顽疾,备煤二班在班长詹益双、钟加锋的牵头下,组建攻坚小组,扎根生产现场开展专项攻关。团队成员放弃休息时间,对煤炭输送线各段皮带运行工况进行连续跟踪观测,精准锁定皮带机尾部、凸弧段等易跑偏重点区域,分析跑偏诱因与运动轨迹。经过多轮研讨,团队摒弃复杂改造思路,立足“经济实用、就地取材”原则,敲定了加装自制立式挡边轮的技改方案。
此次技改的核心亮点在于装置设计的巧思与实操性,全程依托原有设备支架施工,无须额外改造基础,大幅降低施工难度与投入成本。攻坚小组利用车间废旧钢材,经切割、焊接、打磨制作成立式挡边轮支架,搭配标准轴承组装成挡边轮装置,根据不同区段皮带跑偏规律,精准安装在皮带易偏移一侧的支架上。该装置一改传统被动调整的模式,实现主动纠偏:当皮带运行中向一侧偏移时,皮带边缘会与挡边轮接触产生挤压,借助轮子的滚动摩擦力形成反向作用力,柔和且持续地将偏移的皮带拉回中心运行位置,从根本上阻断了皮带跑偏引发的撒煤、漏煤问题。
此次技改投入仅为少量钢材与轴承,成本微乎其微,但成效立竿见影。改造后,煤炭输送线重点区段皮带跑偏频次近乎归零,撒煤、漏煤问题被杜绝。不仅省去了人工常态化清扫的人力成本,更有效减少了皮带、滚筒因跑偏摩擦造成的设备磨损,降低了设备维护检修费用,显著提升了煤炭输送系统的运行稳定性与安全性。
备煤二班此次小技改,是焦化车间基层员工立足岗位、创新创效的生动实践。以“小投入解决大问题”的实际行动,彰显了一线团队善于观察、勤于思考、勇于实践的攻坚精神,也为车间同类皮带生产顽疾的破解提供了可复制、可推广的低成本技改思路。(吴佐雄 江碧睿)




























