近日,鄂城钢铁制造管理部(质检中心)理化检验车间机试班成功完成拉力试验机器人夹具改造项目,以零投入实现技术突破,彻底解决小直径螺纹钢筋检测中的“卡脖子”难题。

精准把脉:发现生产瓶颈
该拉力试验机器人,当检验小直径螺纹钢筋时,机器人夹具无法稳固导致过程中试样脱落,引发设备报警并强制停机。平均每日累计停机时间长达2小时,严重影响生产节拍和检测任务进度。
精益攻关:零成本实现创新突破
为解决问题,质检中心技术团队以“精益求精、降本增效”为目标开展专项攻关。项目组深入分析机械手结构,创新提出改造方案,专用于夹持小直径残样。
改造采用完全自主研发方案,无须采购新设备,实现“零成本、高效益”的创新突破。
成效显著:连续稳定运行创佳绩
自改造完成并投入运行以来,该设备连续稳定运行自动化拉伸与残样取样作业,未发生一起因夹持不牢导致的停机故障,检测效率与自动化水平大幅提升。
此次“小切口”的改造带来了检测的“大成效”,展现了项目团队协同攻关的创新实践能力。(吴晖)




























