在炼铁这套生产系统中,氮气被称为高炉的“血液”,吹扫、输灰、仪表、密封处处离不开它。但这“血液”不便宜,氮气成本不容忽视。
近期,重庆钢铁炼铁厂设备管理室的一群人硬是从“气管子”里挤出了真金白银,年预计降本超240万元。
某天,能源管理人员王才文在核对能源日报时发现氮气消耗数据异常,一号高炉日均氮气消耗对比同类型高炉要高一些,问题出在哪里呢?
他立刻组织技术骨干开展讨论、分析原因,并沿氮气管网一段一段摸排,一个阀门一个阀门核对,终于锁定“元凶”——热风炉输灰系统有“漏气”现象。该系统用氮气推送粉尘,为保障不中断,采用“一用一备”双路设计。但实际运行中,两路气源阀门存在微量内漏,备用管路也在偷偷耗气,加上输灰频次偏高,氮气就这样一点一滴被浪费了。

症结找到了,处理起来却不容易。热风炉输灰不畅会直接影响除尘效果,甚至导致设备停运。
“风险和效益并存,预案做实、监护到位,这个‘节’就能解开。”
团队成员立即研讨制定方案:关闭一路冗余气源,同时加强主路点检频次,安排专人24小时监护。措施实施后,第一天数据出来日消耗较关闭冗余气源前少了1万立方米左右,输灰系统运行正常。
对此,团队趁热打铁,将同样方案移植到二号高炉,氮气消耗同样实现下降,两座高炉氮气消耗年降本预计超240万元。
更可贵的是,此举措在全厂引发连锁反应,设备管理室趁势推出“氮气精控六条”,包括优化输灰频次、治理管网漏点、建立单炉消耗台账等。各高炉主动对标,形成了你追我赶降消耗的良好氛围。
从一根“不对劲”的曲线,到日降本取得成效,炼铁厂用实践证明:效益就在身边,降本永无止境。在钢铁行业微利时代,每一立方米的降本,都是向管理要效益的最好实践。(陈善乾 邓显)




























