协同攻关降成本,创新攻坚提质效。在重庆钢铁物流运输部港口车间,一线员工立足本职,巧思攻关、就地革新,以小改小革打通生产堵点,实现降本创效。一个个创意落地见效,有效破解生产设备运行顽疾,降低运维成本,保障码头作业连续稳定。

物流运输部原料6号码头缓冲仓,在运行过程中螺栓易受物料冲击磨损断裂,导致衬板频繁脱落,进而引发堵料、皮带划伤、仓体磨损等问题,存在安全隐患,同时影响生产顺行。衬板使用的平均寿命仅6个月,更换频繁,成本高昂。
为彻底解决上述问题,港口车间协同设备管理室成立攻关小组,采用沉孔螺栓固定,构建 “料打料” 缓冲结构,减少直接冲击磨损;对上部钢结构重新敷设耐磨料,提升整体强度;将普通篦子更换为双层导料篦子,优化落料点位置,降低冲刷力度。
改造后,缓冲仓运行状况得到改善,衬板未再发生脱落现象,使用寿命延长至2年以上,设备故障率大幅下降。经测算,改造项目实施后,每年预计降低检修、备件及物料转运费用65.9万元,为码头高效稳定运行提供了坚实保障。
一次“衬板”的小技改
破解了困扰码头的“大难题”
他们扎根一线、主动求变
以更多“小切口”的创新
为该公司高质量发展注入源源不断的动力
(肖文婷 张婷婷)




























