为有效破解生产设备运行顽疾,降低运维成本,保障码头作业连续稳定,重庆钢铁物流运输部针对原料6#码头缓冲仓长期存在的衬板易损、故障频发等问题实施专项技术改造,通过优化结构设计、强化耐磨性能、改进固定方式,实现设备性能全面提升,取得显著成效。

原料6#码头缓冲仓原衬板设计存在缺陷,运行过程中螺栓易受物料冲击磨损断裂,导致衬板频繁脱落,进而引发堵料、皮带划伤、仓体磨损等问题,严重影响生产顺行并带来安全隐患。改造前,衬板使用寿命仅6个月,2024年应急抢修达140次,耗费大量人力、物力及备件成本。
为彻底解决上述问题,相关岗位立足生产实际开展技术攻关,围绕衬板选型、固定结构、落料方式等关键环节优化改进。全面改用合金耐磨带筋衬板及 NM400钢板,采用沉孔螺栓固定,构建“料打料”缓冲结构,减少直接冲击磨损;对上部钢结构重新敷设耐磨料,提升整体强度;将普通篦子更换为双层导料篦子,优化落料点位置,降低冲刷力度。
改造实施后,缓冲仓运行状况得到根本性改善,衬板未再发生脱落现象,使用寿命由6个月延长至2年以上,设备故障率大幅下降。经测算,项目每年可节约检修、备件及物料转运费用,扣除折旧后年降本达65.9万元,以低成本改造实现高质量提升,为码头高效稳定运行提供了坚实保障。(肖文婷 张婷婷)




























