人人皆可创新,事事皆可改善
从实践出发,用行动作答
每一次探索都为创造新的可能
他们在平凡中发现火花
在坚守中实现突破
——这就是“创新之星”的光芒

轧钢厂 赵高建 加热高级操作
针对装钢机动作时间长,装钢效率低的问题,他连续多日写实记录,梳理冗余环节,大胆提出控制逻辑重构方案,将装钢机推正动作与后退动作提前,将装钢机上升与炉门上升动作同步,并同步优化空载与负载速度参数,成功将装钢时间缩短15s/块钢,应用至今,年增产6.05万吨。热卷产线整体运行效率得到显著提升,年创效超205万元。今年以来,他还荣获1项国际发明展览会银奖及中国创新方法大赛重庆赛区优胜奖;该公司岗位创新成果三等奖等奖项。

炼钢厂 徐 彬 生产设备维修焊工一般操维
针对捞渣机原有防火套易粉化、隔热效果差,导致下方冷却水管与液压油管长期受高温影响,频繁发生泄漏,不仅配件消耗大、维护成本高,也严重影响设备稳定运行的问题。今年3月,他创新提出“钢板+防火棉”组合的新型隔热方案,并亲自测绘、动手焊接,采用“20mm钢板+100mm防火棉+20mm钢板”结构制成隔热板,安装于管道底部,彻底取代原有防火套。改造后应用至今,设备隔热性能显著提升,管道得到有效保护,原本每月需更换的防火套被一次性解决,年创效超5.8万元。此外,他还牵头完成脱硫设备旋转联轴器改造等创新项目。

制造管理部 田承坤 机械设备点检
焦炭二期取样设备因弃料仓溜管设计存在不足,导致堵料频发,月均高达8次,每次故障均需3人耗时2小时进行清理。针对该问题,他深入现场实施了三项针对性改造。一是在弃料仓外壁加装振打器,有效防止物料堆积;二是将振打器与弃料斗运行联锁,实现自动启停以节约能耗并保护设备;三是在溜管至返回皮带段增设托辊,优化物料流动路径。改造后成效显著,自今年3月份实施至今,月均堵料事件较改造前减少7次,设备故障率大幅下降,人员劳动强度得到根本性缓解,取样效率获得持续稳定提升,创效超1.9万元。今年以来,他还取得了2项制造管理部优秀岗位创新成果。




























