本报讯 今年初以来,攀枝花钢城集团有限公司废旧物资分公司不断拧紧节水、节电、节气的总阀门,在持续推动节能降本方面取得新成绩。
该分公司二车间厂区内的1号、3号和5号喷雾炮旋转部位轴承经常损坏,导致漏水。为节约水资源,该车间职工用具有较高可塑性、弹性且抗高压不易损坏的高压油管代替易损坏轴承的中心回转接头,解决了水管漏水问题。该车间回水池主要收集雨水和钢渣工艺渗滤水。为确保回水池内的水资源得到有效回收,该车间安装自动抽水系统,通过回水数据收集设置最有效的水位标准,并经由水位检测系统把水位情况反馈到PLC(可编程逻辑)控制器,实现远程遥控水泵启停。
在节约用电上,该车间因循环水池夜间照明情况不佳,选择安装无线太阳能照明灯,节约电费2000余元。此外,该分公司巴关河二车间水雾炮电源原使用315千伏安配电室供电。该配电室因变压器老化,年维护费用高,且只能为3号、5号水雾炮,以及三车间执勤点照明和物流中心一灯塔供电,供电负荷仅占变压器容量的33%,导致变压器空载损耗大且成本费用高。为有效降本,该车间决定将其拆除,利用现有3200千伏特变压器剩余容量供电。该公司沿钢渣生产线电缆沟至各用电点,选择最短距离降低变压器转供电损并减少各类管线使用,改造后每年可节约一笔可观的电费。
该分公司铁粉车间积极采取多种措施,在不断提高产品质量的前提下,全力降低煤气消耗。该车间成立煤气降耗攻关小组,定期进行技术交流,开展攻关试验。目前,该攻关小组正积极研究脱水及烘烤工艺,以提高烘烤效率,全力降低能耗成本。针对提高作业率是降低煤气消耗的关键,该车间积极通过完善烘烤操作标准,采用专业设备点检和岗位操作巡检有机结合的模式,缜密排查设备隐患,积极建立超前故障预警机制,设备一旦发生故障,操作人员就能及时得到预警信号,果断进行风险应对处理,缩短设备故障停机时间,降低煤气消耗。此外,该车间为有效节约能源,决定充分利用干燥筒余热,在燃烧室内加入厚壁不锈钢钢管,用余热加热不锈钢钢管,再利用压缩空气将热能带入螺旋输料器烘烤湿精矿,在减少湿精矿水分的同时,可减少煤气消耗240立方米/天。 (肖红琴)
《中国冶金报》(2023年04月26日 08版八版)