宝武集团中南股份物流部将精益管理深度融入生产运营各环节,从铁运车间专用工装革新、仓储车间钢丝绳降本利旧,到设备室大宗物料公开寻源,一系列务实举措将成本管控理念转化为看得见、算得清的实际效益,彰显了物流战线攻坚克难、实干担当的良好风貌。

小工装破解大难题,安全效率双提升
NPT5型空气压缩机是内燃机车制动与控制系统的核心设备,气缸盖重达153公斤,且安装空间狭小。以往检修需3人徒手抬放作业,不仅安全风险高、劳动强度大,还存在效率低、人工成本居高不下等问题。面对这一痛点,铁运车间检修班主动成立专项攻坚小组,摒弃高风险整体吊出方案,采用“标准化流程+专用工装”模式推进改进。
团队自主设计适配狭小空间的吊装工装,仅用槽钢、钢板等常规材料制作,成本仅103元,即可实现气缸盖平稳吊放与精准对位。同时,班组将优化后的工法纳入岗位规程,推动作业从凭经验操作向按标准执行转变。改造后,核心工序风险等级从4级降至1.5级,人员身体异常事件下降78.5%,作业优化为1人2小时即可完成,效率提升66%,年节约人工成本1.53万元,以极小投入实现了本质安全与降本增效双突破。

一根钢丝绳算清两本账,精细管控出效益
21.5mm规格钢丝绳是仓储车间高频消耗品,长期存在用量大、采购价格偏高、成本管控压力大等问题。仓储车间聚焦难点打出“换商+利旧”组合拳,一方面联合设备室开展市场寻源,引入新供应商,经试用评估,3.5米钢丝绳单价从201.4元降至87.2元,降幅56.7%;6米钢丝绳从195.8元降至117.3元,降幅40.1%,月度采购成本显著下降。
另一方面,车间建立钢丝绳回收筛选复用标准,划定专门回收区域,实行“回收—检测—领用—跟踪”闭环管理,将外观完好、无断股锈蚀的旧钢丝绳转用于废钢装卸作业,实现资源循环利用。从高价采购到比价优选,从用完即弃到应捡尽捡,仓储车间以精益管控切实做到成本算得清、控得住、降得下。
破局寻源攻难关,大宗物料降本45万元
草支垫长期由单一供应商供货,价格居高不下,降本空间受限。设备室主动赴重钢、鄂钢、新钢对标学习,树立“应招尽招、能降尽降”理念,联合采购部门启动公开招标,引入具备广铁认证资质的新供应商,激活市场竞争机制。最终草支垫单价下降15%,年消耗300万元的物料成本直接降低45万元,创下大宗物料采购降本新成效。
供应商切换期间,团队妥善协调旧库存处置、货款结算等问题,确保供货不断、质量稳定,真正实现“降本不降保供、换商不换稳定”,牢牢守住有利润、有效益的经营底线。
三个典型案例,集中展现物流部将“算账经营”从理念转化为行动、从要求落地为实效的扎实举措。物流部将持续聚焦设备检修难点、物料消耗堵点、采购机制痛点,以更实举措深化精益管理,为企业高质量发展注入强劲持久的物流动能。(李卉卉 何建华 丁雅琴)




























