“以前觉得降本就是省点耗材、修修旧件,现在才明白,只要用心、只要肯干,小岗位也能抠出大效益、守牢大安全!”践行“为一分钱而努力”,宝武集团中南股份能源环保部动力车间调试检修班不喊口号、只重实干,把“碎片时间”用在刀刃上,把改善日变成攻坚日,从防爆灯具精修到柜区短接线自制,从维修环节精准抠效,一步步啃下降本硬骨头,累计从维修中抠出48.6万元,用行动给出了最实在的答案。

聚焦“难点”:让降本攻坚“有目标”
“降本不是空喊口号,得盯着现场最费钱、最棘手的问题去解决。”践行“为一分钱而努力”,班长带头梳理岗位“成本清单”:防爆灯具损坏换新费用高、修复标准严;煤气柜区短接线老化外委施工报价高;废旧物资利用率不高……这些事关安全、关乎成本的问题,成为班组降本攻坚的主攻方向。
防爆灯具是车间高危区域的“眼睛”,损坏后直接换新成本高,而修复难度远超普通灯具——不仅要恢复照明,更要精准保障隔爆面精度、密封性能完全符合防爆安全标准,容不得半点马虎。班组员工利用工余和改善日时间,将拆卸下来的废旧灯具集中归集,开展“集中会诊”。大家以精益求精、细致入微的“啄木鸟”精神,对每一盏待修灯具全拆解、全排查、全修复:针对内部电路故障,逐一检测镇流器、驱动电源、LED灯珠等核心元件,精准定位故障点,更换烧毁老化部件,复用合格配件;针对外壳锈蚀、隔爆面轻微划痕磨损,使用专用工具精细打磨抛光,恢复精度后做好防锈防腐涂装;全部更换老化硬化的密封胶圈、防水垫片,严格按照防爆标准密封组装,从源头杜绝安全漏洞。
一番精修细保,一批“报废”灯具重获新生。通过自主修复,班组累计节约费用36000元,既守住了安全底线,又省下了真金白银,成为从维修环节抠效、践行“为一分钱而努力”的实打实硬成果。

全员动手:让自主攻坚“有力度”
降本增效不搞“单打独斗”,人人有任务、个个能担当。践行“为一分钱而努力”,面对煤气柜区域短接线老化更换、外委报价高达15万元的难题,班组主动请缨:自己制作、自己安装,能省一分是一分。
4300多根短接线的制作与更换任务繁重、标准严苛,全班组凝心聚力,把碎片时间用到极致—大家从现场作业忙完回来,没有片刻休息,立刻围坐在休息室加工桌前,投入到短接线制作中,让“闲时”变“忙时”。现场,有人剥去利旧导线外皮、仔细清理线芯氧化层,确保导电通畅;有人严格按照“先压头、后压尾”的规范压线耳,力道精准、反复检查,杜绝松动隐患;还有人及时分拣、标记压好的线路,方便后续安装时快速取用,高效推进任务进度。这短暂的碎片时间,汇聚成强大的攻坚合力。大家不惧辛苦,手指被工具磨得发红也不停工,遇到线耳与导线规格不匹配的情况,便围在一起共同琢磨调整,确保每一根接线都符合标准。正是这一次次忙完即干的坚守,让成本控制做到了极致:1000多根利旧线,复用检修剩余导线,仅需采购1元/个的线耳,经规范压接后重新投入使用,真正实现“变废为宝”;3000根自制新线,选用6平方短接线,自行裁剪、压接,严格遵循电线连接原则,单根成本不到4元,大幅节省开支。
从外委施工需花费15万元,到仅投入1万多元材料费自主完成,班组用无数次“忙完即干”的坚守和全员实干,拿下降本攻坚硬任务,用实际行动诠释了“为一分钱而努力”的深刻内涵,把每一分节约都落到了实处。
固化成果:让节约习惯“有后劲”
“降本不是一阵风,得让好做法留下来、坚持住。”每次完成一项攻坚、一项修复,班组都会及时复盘总结,把修复流程、制作标准、成本对比一一记录,让经验可复制、可推广。
从防爆灯具修复节约3.6万元,到柜区短接线自主改造省下近14万元外委费,再到各类维修环节的精准抠效,2026年一季度班组累计从维修中抠出48.6万元。班组坚持“能修不换、能利旧不浪费、能自制不外委”,把“为一分钱而努力”刻在日常、落在岗位,大家利用碎片时间修旧利废,小到一颗螺丝、一根导线,大到一台设备、一项工程,都精打细算、严控成本。
如今的动力车间调试检修班,降本增效不再是一句口号,而是用“小投入”换“大回报”的务实行动。从解决一个难题,到形成一种习惯,再沉淀一套方法,班组员工以“日日精进”的韧劲,把每一次小改善、每一笔小节约,汇聚成提质、降本、增效的强大力量,用责任与担当为车间安全稳定运行贡献力量。(金锋)




























