今年以来,陕钢集团龙钢公司轧钢厂紧紧围绕打造数字化、智能化、智慧化工厂目标,将操作智能系统及机器人引入生产作业现场,推动企业自动化智能改造升级,为提高企业竞争力集聚优势。
智能燃烧系统增效益
“煤气降低了,空燃比也达到了最佳化。”该单位正在稳步运行的智能燃烧系统传来了效能提升的好消息。加热炉在传统燃烧过程中人为管控,存在管控过程频繁、不精准,使空燃比无法达到最佳化,导致能耗过大,炉龄退化。结合自身需求,技术人员自主实施智能燃烧系统,该系统根据进料钢坯热凉状况,自动动态调整炉温和调节空燃比,智能调整控制参数,通过实时计算钢坯温度,设定最优炉温来控制钢坯加热,使煤气消耗最小,燃烧率达到100%,吨钢煤气消耗降低10m³,烧损降低0.1%,成材率提高0.1%,停炉保养周期延长了3个月,综合创效200万元。
智能喷号机器人提质
喷号是轧线钢材入库前的关键环节。该单位钢材表面喷号为人工喷字,钢材批号信息主要靠人员电话沟通。为了提升生产效率,该单位安装智能喷号机器人,通过与轧线二级数据库进行对接,自动采集生产计划指令、原料数据、钢材批号等信息,对收集区钢材进行跟踪喷号。经安装智能喷号机器人试运行,喷号字体美观大方,既节约了劳动成本,又保证了产品质量。
智能挂牌机器人省力
“新鲜出炉的智能机器人挂牌快捷、安全、高效。”这是智能机器人挂牌运行后员工的一致反映。钢材打包后,需要工作人员打印钢材批号标牌,再由挂牌人员根据钢材类型依次手动点焊挂牌,易出现信息错误,加之炙烤的环境给操作人员带来了不便。为替代人员操作,降低生产成本,该单位安装智能挂牌机器人,通过和轧线二级数据系统进行连接,时时采集钢材信息,打印标牌,对成品辊道运送过来的钢材,自动识别对应进行自动挂牌。智能挂牌机器人的安装,不仅提高了标牌挂牌的准确性,而且减少了岗位定员,有力推动传统产业转型升级,为智能化工厂开创了新局面。(刘浩锋 杨妮)