宝武集团中南股份炼铁厂焦化车间电仪技术人员立足岗位实际,从细微处深挖节能潜力,近日,车间电仪骨干张志明带领技术团队,针对推焦车炉前轴流风机长期空载耗电问题,自主完成控制回路优化改造,以小革新实现节电降耗、降本增收。
日常生产中,推焦车炉前轴流风机主要用于出焦时炉门开启后,为出炉工提供吹风散热保障。由于焦炉生产24小时不间断作业,原有风机控制模式为全天候24小时常转运行。但现场实际工况显示,每孔炭化室推焦作业仅需开启炉门约2分钟,风机也仅需在这2分钟内发挥散热作用即可满足生产需求。
车间电仪技术人员在日常巡检中敏锐发现这一能源浪费痛点,张志明等骨干随即开展工况统计与数据分析:车间白、中、夜三个班次,每班推焦47孔,全天共计推焦141孔,按每孔风机实际使用2分钟测算,风机每日有效工作时长仅4.23小时,剩余19.77小时均为无效空转耗电,能源浪费十分突出。
找准问题后,技术团队立足现有设备、坚持修旧利废,开启自主创新改造。团队巧用普通按钮开关,自主设计改造控制线路,在启动按钮回路加装时间继电器,将延时时间精准设定为2分钟。改造后实现智能控制:出炉工作业时按下启动按钮,轴流风机自动运行,2分钟后设备便可自动断电停机,完全匹配现场作业时长,无须人工手动关停,既省心又节电。
此次技改落地应用后,节能效益明显:单台3kW推焦车轴流风机每日可节电59kWh,按工业电价0.52元/kWh计算,单台风机每日节约电费30.68元,每月可节约920.4元,一年节约费用可达1.1万元。目前车间4座焦炉共配套4台同款轴流风机,全面投用智能延时控制装置后,全年可节电约4.4万千瓦时,降本创效成果可见。
细微之处见初心,小改小革显担当。电仪骨干此次炉门轴流风机延时控制改造,既是发扬立足岗位、善于观察、勇于创新的工匠精神,也是为一分钱而努力的具体行动。此举无需新增大额设备投入,改造简便、实用性强,解决了设备无效空转浪费电能的问题,完全契合车间精益管理、节能降耗的工作要求。 (江碧睿)




























