身患重病“痴心”不改
2011年8月,王志义被查出患有肾癌,遭受这一无情的打击,让他几乎丧失了生活的信念。然而,令人庆幸的是,2012年11月方大集团重组萍钢,给员工带来了一系列关爱和福利,其中给予患癌症等大病员工的特殊关爱政策最令人感动。大病员工可以任意选择在岗和不在岗,选择在岗可以调整到轻松岗位,享受公司员工平均工资;选择不在岗可以回家长期休养,还拿基本生活费。家人和朋友都劝王志义回家休养,也有人劝他到轻松的岗位上去,但王志义认为,遇上对员工这么好的企业,实在难以割舍,理应尽己所能回报企业。于是,他毅然选择继续在岗位上奋斗,以患病之躯,更加珍惜每一天的工作。
怀着对企业的无比热爱和深厚感情,王志义在与病魔斗争的同时,在工作岗位上用自己的“十八般武艺”,不断钻研,攻克了一个又一个难题,让生命绽放出新的光彩。
把企业当成自己的家
“企业把员工当亲人,员工就要把企业当成自己的家。”这是王志义经常说的一句话。他把勤俭节约变成了一种工作习惯。
为进一步节约外委费用,王志义克服萍安钢铁机床大多是八、九十年代老设备,故障多发的困难,将以前委托企业外单位修理机床的活“揽”过来,先后修理各种机床300多次,为企业节省外委费用达60万元以上。
只要自己能做的事情,王志义就会想办法去做。萍安钢铁一些大型油缸,如炼铁高炉打泥油缸、轧钢高线摆动油缸、轧钢加热炉推钢机油缸,对生产影响较大,出现故障将造成高炉休风、轧钢停机的严重后果。由于这些油缸的修理难度大、修理精度高,以往都是外委修理。为了改变这一状况,同时为企业培养一支高素质的油缸修理队伍,王志义带领团队仔细研究、反复摸索,拟定修理方案,大胆修理,修理后试压合格,上线长期跟踪正常,啃下了困扰生产的一块“硬骨头”。近两年,经过他们团队修理的公司各式大小油缸上千件,节约了一大笔外委修理费。
变废为宝,也是王志义的一大“爱好”。以前萍安钢铁轧钢高线合金辊轴承和链轮位置损坏以后,都是作为废钢处理。王志义看到这一现象后,总觉得有些可惜。经过仔细琢磨,他提出了在合金辊辊身的两头钻孔接45#钢轴,再焊接进行修复的合理化建议,被采纳后,公司各单位已累计修复该类型合金辊约600余根,不仅修复效果能够满足生产要求,还可以重复堆焊加工,节约费用达280余万元。
王志义在工作中不断挑战自我。2016年12月,萍安钢铁动力厂急需加工2块污水处理的不锈钢筛板,每块筛板的筛孔多达12万个以上,如果在普通钻床上加工,需420余个工时,肯定会耽误交货期。王志义所在班组正好有一台数控钻床,虽然以前没有承担过这类加工任务,但王志义迎难而上,查阅大量资料书籍,加紧编制程序,终于在100个工时内完成了工作,节省工时320个,确保了如期交货。2017年11-12月,他自主编制程序,在数控火焰切割机上切割企业文化宣传牌图案,为公司节约费用2万余元。2018年3-4月,他积极参与企业班组建设,利用数控火焰切割机切割公司班组休息室的桌凳面板,节约外购桌凳资金7万余元。
潜心钻研创新创效
作为一名技术能手,大胆小改小革和技术革新,是王志义的拿手活,他在创新的道路上不断前行。
针对车工加工大螺旋角螺纹(如三头以上蜗杆)时刀具强度低的老问题,他制作了可以调节螺旋角的弹性刀杆,刀头强度大大提高,不但减轻了工人磨刀的工作量,还提高了车削工作效率;针对车工、钻工攻丝常用扳手攻丝劳动量大、效率低的情况,他制作了攻丝保险夹头,使得攻丝时轻松旋入且能过载打滑,安全又高效;针对车工难以进行微量加工的问题,他磨制出能微量切削的刀具,最小加工余量仅为直径0.005mm,且加工品表面粗糙度也得到大大改善;针对高速车削T形螺纹时铁屑不断屑,存在安全隐患的问题,他制作了双圆弧硬质合金T形螺纹刀具,使铁屑成卷排出,彻底消灭了高速车削T形螺纹的“拦路虎”;他制作了油缸密封件专用装卸夹具,使装卸效率比传统方式提高10倍以上;他在数控钻床上安装铣刀,实现加工精度达到0.01mm,不仅做到普通铣床可以加工原来无法加工的工件,且质量远胜于普通铣床。他还制作了偏心专用软爪夹具,修理机床拉拔器等……
在残酷的命运面前,王志义没有消沉,他忍受着病痛的煎熬,用顽强的意志,把光和热留在企业。他在岗位上兢兢业业,不断钻研,作出了突出业绩。他于2006年、2009年、2015年三次荣获“江西省创新能手”,2015年获江西省“振兴杯”职业技能竞赛钳工第一名,并获2015年、2017年“江西省技术能手”、2018年萍乡市“振兴杯”职业技能竞赛机修钳工第一名。他用实际行动生动诠释了热爱企业的无限热忱。