本报通讯员 陈海云
冬天的寒冷也挡不住钢铁人创新进取的热情。今年第四季度以来,陕钢龙钢公司炼钢厂工作人员们围绕精益改善,发挥聪明才智,用智慧和创造打开“众创空间”。
智能控制
该单位新区5号炉一次除尘烟气净化系统的重锤位置靠限位开关控制,存在控制点少、调节麻烦等问题。
受重锤振动影响,偶尔重锤升降时不能接触到限位开关,导致重锤容易出现失控现象。该炼钢厂电仪维修人员通过现场分析,在重锤升降液压缸内部安装了位置传感器,敷设了电缆,设计编制了程序,靠模拟量来控制重锤的升降,重锤可以在最高点和最低点之间进行任意控制,实现了转炉工艺——风机转速——重锤之间的闭环控制。这不但改善了转炉除尘的效果,还实现了除尘风机节能运行,年可创效13万元。
创在基层
在龙门钩安装滑轮片的过程中,由于滑轮数量较多,轴承轴孔不易对正,且中间间隔环不便于固定,安装时易移动位置,导致安装销轴时反复校正,作业时间大大延长了,作业效率也降低了。维修工王超对照标准化维修手册,依据滑轮片内孔尺寸,利用钢管加工相对应的套筒,将滑轮片预先安装在了套筒上,再放在龙门钩安装位置,待其稳固后,再安装销轴。利用销轴将套筒顶出,这样既不会造成滑轮片移位,又节省了滑轮片的校正时间,大幅提高了工作效率,实现了“向一分钟要效益”的精益改善目标。
慧及精益
该厂维修人员围绕设备定修周期开展课题攻关工作,先后组织实施了原料振筛电机“分离式”优化攻关、行车龙门钩“缝合术”等制约生产顺行关键设备的课题攻关。
经过这一系列的课题攻关,操作人员的观念得到了转变,对设备的维护保养也取得了相应的成效。转炉作业区开展“工序服从”管理,从“使用设备”到“爱护设备”,再到现在的“自我点检设备”;天车作业区推进“区域负责、集体点检、专业分析”机制,有计划地开展设备集体点检,集中群体智慧,群策群力做好设备状态掌控;连铸作业区推行现场设备“巡检带培”和“点操帮带”,形成共同成长的局面;动力作业区实施“设备点巡检对比符合度”评价,通过岗位巡检促进点检、操作、维修的无缝对接;电仪作业区实现岗位技能的互补和技术的渗透;等等。这些都成为了实施精益改善的利器。
“我们将继续以创新进取的精神做好引导、挖掘、激励、推广等方面的工作,为职工发挥聪明才智、成果交流共享搭建平台,推进精益改善和指标提升。”该单位主管设备的副厂长孙浪波说道。
《中国冶金报》(2019年12月03日 03版三版)