河钢矿业研山铁矿党委始终坚持党建工作与生产经营同谋划、同部署、同落实,将“党员攻坚”专项行动作为破解产线痛点问题、激活生产效能的关键举措,持续优化生产运维管理模式,选矿作业区由党员牵头攻克球磨机辅助供气系统长期存在的顽疾,碎矿作业区党员突击队精准补齐中破机防尘系统的短板弱项,实现设备运行更稳定、生产成本更可控、生产效能再突破。
优化球磨系统 筑牢设备稳定运行根基
“球磨系统气源空压机联动控制改造完成后,设备全程运行平稳顺畅,每年因储气罐压力异常引发的非计划停车次数大幅减少,彻底解决了困扰已久的‘老大难’问题,铁精粉产量波动的状况也得到根本性改善。”4月6日,在该矿选矿作业区攻坚成果汇报会上,电工班长、党员高建国向作业长边新峰,逐一展示技改后的亮眼成效。
球磨机作为选矿流程的“消化系统”,承担着将破碎后矿石研磨成合格细粉的关键任务,是保障后续选别作业顺利开展的基础。随着设备长期处于高负荷运行状态,内部元器件逐步老化,球磨机陆续出现压力控制器失灵、内部机芯磨损等故障,导致设备意外停车,直接影响作业区三系列2台球磨机的正常运转,严重拉低选矿作业效率,成为制约矿山提质增效的“卡脖子”难题。
面对这一难题,边新峰第一时间牵头成立党员攻坚小组,迅速集结电气、机械等多名专业党员骨干力量,连续5天驻守选矿生产现场,通过“实地察看设备工况、细听运行异响、全面排查安全隐患”的方式,对设备故障进行全方位检测,全程跟踪记录球磨机压力、振幅、处理量等关键运行数据。党员带头查阅技术资料,对标行业先进,反复分析比对各项运行数据,最终精准锁定故障核心根源:球磨机离合器气源空压机运行异常,气压波动不稳直接干扰设备正常运转。
找准问题症结后,边新峰多次召开技术研讨会,结合现场实测的多组关键参数,反复论证技改方案的可行性与实操性,最终敲定“智能监测+恒压控制”的综合改造方案,从根源上破解风压不稳、供气中断的顽疾。
为最大限度降低施工对生产的影响,实现生产运行与技改改造“两不误、双推进”,攻坚小组抢抓设备停车点检、生产间隙等宝贵窗口期,高效有序推进改造施工。针对球磨机风压波动大、供气不稳定的突出问题,为设备加装专用联动控制箱,实现2台空压机互联互通、智能联动控制;实时采集储气罐压力数据,科学设定压力临界值,当压力偏低时空压机自动启动,全程保障储气罐恒压稳定,彻底打通球磨机供气堵点,为设备连续稳定运行提供坚实保障。
改造完成后,经过10余次实际运行验证,球磨机作业效率显著提升,因储气罐压力问题引发的非计划停车现象杜绝,为选矿高效稳产奠定坚实基础。
巧解防尘堵点 升级智能化监测体系
“中破机防尘系统加装风压监测装置后,设备磨损率下降65%,粉尘污染润滑油的问题彻底得到解决,有效规避设备故障停机风险,生产运行更有保障了。”4月8日,在该矿碎矿作业区工作例会上,技术员詹天鑫向副作业长欧阳运涛详细汇报了此次技改的丰硕成果。
中破机是碎矿系统的关键枢纽,承担着衔接粗破与中破作业的功能,其运行稳定性直接决定整条破碎产线的作业效率。在矿石破碎作业过程中,大量粉尘极易侵入设备内部污染润滑油,导致中破机齿轮、轴承等部件加速磨损,严重时还会堵塞油路、造成油压异常,甚至引发设备系统崩溃。因粉尘污染导致的故障停机,不仅大幅增加设备维修成本,还严重制约破碎产能释放,成为阻碍生产效率提升的“拦路虎”。
面对这一棘手的瓶颈难题,欧阳运涛迅速召集作业区经验丰富的技术工、维修工组成专项攻坚组,连续一周驻守生产一线,实地勘察设备运行状态,每日测算记录粉尘浓度、油压、设备运转速率等各项参数,深度剖析问题产生的根源。经全面排查与细致分析,确定了核心症结:中破机润滑油防尘系统缺少风压监测装置,操作人员无法实时掌握风管风压数据,难以判断转动部件的密封效果,导致粉尘乘虚而入,污染润滑油,进而加速设备部件磨损。针对这一突出痛点,攻坚组量身制定“风压监测+远程调控”改造方案,实现防尘系统全流程智能化管控。
方案确定后,攻坚组抢抓设备停车检修窗口期,快速高效推进改造施工。选用电流输出型高精度风压传感器,将其精准安装在中破机风管直管段,特意避开弯头、阀门等易影响监测精度的位置,确保压力监测数据精准无误;将传感器信号线接入PLC模拟量输入模块,通过PLC将电流信号转化为直观可视的压力数值,再经网线传输至中控电脑,实现风压数据实时可视化监测。操作人员可远程实时掌握风压状态,及时调整运行参数确保风压稳定,从根源上隔绝粉尘侵入设备内部,保障润滑油清洁无污染,彻底避免因粉尘污染导致的设备故障停产。
“改造完成后,操作人员通过电脑即可实现风压自动化精准调控,将风压稳定在最优运行区间,不仅大幅降低人工操作工作量,有效规避现场作业安全隐患,每年可节约设备维修与部件更换成本20万元,整体工作效率提升20%。”欧阳运涛总结道。(闫锋 周志东)




























