自开展降本增效活动以来,陕钢集团龙钢公司炼钢厂全员始终树立过“紧日子”的思想,立足岗位,在降本增效上狠下功夫,集思广益、巧修妙改,把提质增效工作落实在日常点滴行动中,用巧手和匠心烹饪出“效益之炊”。
废旧备件“上线”
5、6#连铸机出坯系统缓冲器由于长时间承受缓冲压力较大,缓冲器底座基础脱落,造成缓冲器挡板断裂、弹簧受损无法修复,导致不能可靠挡坯,影响正常生产。维修区域主管白兴会经过观察研究,决定利用旧钢包车轨道与钢坯焊接制作成挡板,通过改造,不仅确保了设备的可靠性,而且杜绝了生产事故发生,年可节约成本3.8万元。
设备降温有“凉方”
5#连铸机引锭杆脱头支撑辊底座因长期高温烘烤,导致底座两侧变形、腐蚀,不能保障脱头顺利通过,导致开浇成功率低;并且底座使用寿命周期降低,6个月需要更换底座一次。针对这一现状,该单位技术人员决定在原有基础上将底座加宽,两侧立板焊接成水套,并焊接进出管丝,连接水管,引入设备冷却水,形成底座冷却系统。经改造,不仅有效保障了铸机开浇成功率,避免了事故发生,而且降低了底座腐蚀速度,更换周期延长至18个月,年可节约材料及制作费用3.9万元。
智能化带来可观效益
5、6#连铸机液压站三联滑油泵因各种原因出现失压、低压不稳情况,易造成安全生产事故。为此,连二维修班经过现场研究,决定安装液压系统油泵联锁压力传感器,并将传感器接入到报警低压、失压自动启动备用泵的控制程序。改造后,使用效果良好,保证人员安全生产,同时每年可产生效益7.2万余元。(郭冰清)